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标题: (讨论)铝合金压铸麻面缺陷的解决方法 [打印本页]

作者: runxing82    时间: 2005-12-22 18:22
标题: (讨论)铝合金压铸麻面缺陷的解决方法
TOYO机床在生产摩托车CG125左箱体时,靠浇口处的几个型芯成型不良,甚至有豁口现象(在我们这里这种缺陷叫“麻面”),产品只能报废!给公司带来不小的损失。。。以高速点为400MM为例,提前高速位置到385MM,豁口现象解决,但产品上方有冷隔或内部气孔出现,延迟到420MM,上方冷隔和内部气孔无,豁口更加严重!我想问下各位大侠,除了高速位置影响外,还有哪些因素导致这种缺陷的出现呢?如果哪位大侠方法解决了这个问题,我也将解决的好方法推荐给大家!!!
作者: hi-xc    时间: 2005-12-22 21:56
调机能做的改善有限,要从模具方面考虑,overflow, 排气设置是否合理。。。。。
有条件的话跑跑模流分析。磨具都不合理,调机就搞不订了。
作者: HKQGS    时间: 2005-12-25 14:55
可传图来看看,mmphkqgs@163.com,初步分析是内浇口小形成瓶颈造成,具体要在机边看才行,我搞了7年压铸模设计和调机,铸造专业毕业,TOYO,TOSHIBA,UBE机都搞过,一般可将报废率控制在10%以下(包括压铸到加工出货),
作者: rain1984    时间: 2005-12-30 16:03
历害,向大哥学习呀,小弟也是从事压铸的,不过没有经验呀,请问大哥的联系方式呀
如果大哥不介意的话请把你的联系方式发到我的邮箱里:szqgc@163.com/13480968976
作者: schgcoco    时间: 2006-1-4 10:17
三楼的兄弟厉害,我搞压铸也有七八年了,不过没你厉害,请教你一个问题:我们公司这次做的几个零件,在模具只压制了不到四百模就出现了侵蚀现象。附图片如下:请有经验的大侠帮忙,看是什么问题造成的。压铸条件:压铸机 日本东洋125t;铝合金压铸温度670±10℃;内浇口厚度1.8mm。能提供意见吗?我的QQ:1158992514   EMAIL:schgcoco@126.com
作者: 3222118txj    时间: 2006-1-6 12:33
原帖由 schgcoco 于 2006-1-4 10:17 发表
三楼的兄弟厉害,我搞压铸也有七八年了,不过没你厉害,请教你一个问题:我们公司这次做的几个零件,在模具只压制了不到四百模就出现了侵蚀现象。附图片如下:请有经验的大侠帮忙,看是什么问题造成的。压铸条件: ...


“铝合金压铸温度670±10℃    ”   

问题就在这里!应该640±20℃
作者: HKQGS    时间: 2006-1-10 15:56
和温度无关,表面 看是速度高和模温高的问题,和一楼情况类似。太忙不能常上网,不能及时联系,抱歉!

[ 本帖最后由 HKQGS 于 2006-1-11 15:33 编辑 ]
作者: ppop12    时间: 2006-1-19 17:07
标题: 请高手指教~~~~~~
恩~应该和温度每多大关系,不同的壁厚选择不同的温度,620~700都是可以接受的!
速度应该有问题,可能冲型材料的化学成分和以前的不一样。模温有问题的话那就是设计的不合理了!
6楼的公司应该是对压铸比较有经验的公司吧!
可以用好点的模芯材料,采用表面氮化或者ABP处理。并检验压铸材料的化学成分!

至于1楼的问题有点不太明白,本人见识少没听说过豁口缺陷!是不是没有成型?
是不是进料的地方是在工件的大面?成型不良的型芯不是直接对着浇口?
toyo机器可以当挤压机用,需要浇口截面积大,而且高速位置需要进行计算的,
通常是终止位置减 料头厚度 再减 20-35mm ,当然不是一定要按这个。料头对成型也有影响的。
照楼住的说法高速退后豁口消失,提前则出现,我想应该是局部有气体无法排出或者模温偏低,
造成液体提前凝固。可以尝试加排气或者改小型芯来增加壁厚,改浇口效果好象不是很大。
也可以试试,改大了就不好改回来了!
作者: ppop12    时间: 2006-1-19 17:08
标题: 11111111
恩~应该和温度每多大关系,不同的壁厚选择不同的温度,620~700都是可以接受的!
速度应该有问题,可能冲型材料的化学成分和以前的不一样。模温有问题的话那就是设计的不合理了!
6楼的公司应该是对压铸比较有经验的公司吧!
可以用好点的模芯材料,采用表面氮化或者ABP处理。并检验压铸材料的化学成分!

至于1楼的问题有点不太明白,本人见识少没听说过豁口缺陷!是不是没有成型?
是不是进料的地方是在工件的大面?成型不良的型芯不是直接对着浇口?
toyo机器可以当挤压机用,需要浇口截面积大,而且高速位置需要进行计算的,
通常是终止位置减 料头厚度 再减 20-35mm ,当然不是一定要按这个。料头对成型也有影响的。
照楼住的说法高速退后豁口消失,提前则出现,我想应该是局部有气体无法排出或者模温偏低,
造成液体提前凝固。可以尝试加排气或者改小型芯来增加壁厚,改浇口效果好象不是很大。
也可以试试,改大了就不好改回来了!
作者: HKQGS    时间: 2006-2-1 09:28
6楼的可把内浇口面积,实际高速,冲头直径,产品简图帖出来,大家交流交流!
作者: yangman    时间: 2006-2-1 11:43
标题: 请看看我们用连铸连锻工艺生产的毛坯,完全没有什么麻点
见附件
作者: yangman    时间: 2006-2-1 11:44
标题: 连铸连锻工艺,可显著提高表面光洁度到7级。
连铸连锻工艺,可显著提高表面光洁度到7级。
作者: HKQGS    时间: 2006-2-2 10:57
从图上看,我觉得:1,内浇口可加厚到2mm左右,实际好像只有1.5mm不到。2,产品壁厚件,内浇口线速度不能超过37m/s。3,侵蚀处增加运水的冷却,模温保证160。4,高速行程再减短些。
作者: ppop12    时间: 2006-2-4 14:15
恩~浇口感觉比叫薄,可以加厚。
作者: ppop12    时间: 2006-2-4 14:17
你们是怎么解决的?我们都没看到你说呢
作者: ppop12    时间: 2006-2-4 14:19
感觉冲蚀现象还是比较严重的 ,估计 模型材料不是很好的那种
作者: HKQGS    时间: 2006-2-8 20:43
11楼的有结果没,
作者: cliffyang000    时间: 2006-5-20 18:33
在深圳福永附近哪家工厂能找到 250T  TOYO压铸机? mail: cliff.yang@vem-ltd.com/0755-27347875/杨生
作者: cliffyang000    时间: 2006-5-20 18:38
在深圳福永附近哪家工厂能找到 250T  TOYO压铸机? mail: cliff.yang@vem-ltd.com/0755-27347875/杨生
作者: oyzx    时间: 2007-8-15 14:08
8楼的大哥分析的好!“照楼住的说法高速退后豁口消失,提前则出现,我想应该是局部有气体无法排出或者模温偏低,造成液体提前凝固。可以尝试加排气或者改小型芯来增加壁厚,改浇口效果好象不是很大。”现场问题是多方面的,需要综合分析。
作者: 子王    时间: 2007-8-23 14:20
刚干压铸,听了晕呼晕乎的
作者: 413926087    时间: 2007-9-1 19:05
我顶大家都是牛人呀,要向大家多多学习呀
作者: tommy888520    时间: 2007-11-2 13:44
各位师傅:
                  本人遇到一个问题,压铸成型产品的表面有很多麻点,而且第1穴产品的麻点面很小,而第2穴占面积的90%,请问各师傅如何解决.




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