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标题: 铝合金压铸件抛丸起皮的原因和解决方法 [打印本页]

作者: hqh9714116    时间: 2006-4-9 21:39
标题: 铝合金压铸件抛丸起皮的原因和解决方法
请教各位同人:铝合金压铸件抛丸起皮的原因和解决方法?不胜感激!
作者: hqh9714116    时间: 2006-4-12 20:17
标题: 怎么没有人帮忙啊?!
怎么没有人帮忙啊?!
作者: liangandgu    时间: 2006-4-17 08:15
标题: 抛丸起皮
这种情况多出在轮廓尺寸较大的平面或圆弧面上,起皮的原因在压铸的工艺上,主要是快压射后增压未及时跟上,造成产品内部压力两次波动,铝液温度 和模具温度也需要要控制。在不影响去除浇口的前提下,可适当加大内浇口尺寸。
作者: hqh9714116    时间: 2006-4-17 20:55
liangandgu -----谢谢!能不能多交流交流,我可以提供零件图纸,帮忙分析一下,压铸铝合金喷丸后起皮是不是很普遍,我们这个零件是外协的,供应商说该零件喷丸起皮发生率有20%左右,很棘手的问题,或者说有没有比较好的后处理方法呢?多谢了我的QQ88298647
作者: runxing82    时间: 2006-4-18 15:03
可以肯定铝合金抛丸起皮是很普遍的现象!你不要太惊讶。liangandgu 分析的不错,我再补充一下,以便你更好的解决问题~  A。提高铝水温度(最好在650度以上),相应的模具温度也就高了    B。高速点提早。。。  如果还是有,你再来交流,祝你顺利!!!
作者: 彩色气球    时间: 2006-4-18 20:40
顶顶
作者: 一德    时间: 2006-4-18 21:14
1、可能是射头与压室配合不好,在压射中前进速度不平稳,压射后增不理想;
2、模型刚性不够,在金属液充填过程中,型板产生抖动;
3、浇注系统设计不合理
作者: hhny    时间: 2006-4-19 15:01
顶起来!!!
作者: chenmeilie    时间: 2006-4-19 16:10
好!长见识!
作者: 3222118txj    时间: 2006-4-20 11:01
浇口及入射角度,会造成先喷射飞溅的表皮壳,与后来填充的铝之间形成分层!-------这个要同行才看的懂!
其他就是3,5,7楼的朋友说的原因!
作者: bkh-30    时间: 2006-4-21 14:52
此原因主要是因为产品内部压射密度\温度不均造成的!改善方案可以有以下几点
1:改善模具的合模面,不要有大量毛边,造成产品失压!
2:提升铝液\模具温度
3:提高低速压射速度(在保正没有气孔\缩水的前提下)
4:改善入料口(尽量厚点,但保证产品容易去处),不要有厚薄不均的入料.
5:检查冷却水路,是否离产品太近.
我的QQ314942676
作者: fwjfwj    时间: 2006-4-24 20:22
2006-4-20 11:01  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 10 楼  

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浇口 设计不合理,在起皮的地方加大渣包,及加大渣包内浇口宽度,深度
作者: fwjfwj    时间: 2006-4-24 20:24
2006-4-20 11:01  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 10 楼  

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浇口 设计不合理,在起皮的地方加大渣包,及加大渣包内浇口宽度,深度
作者: fwjfwj    时间: 2006-4-24 20:26
2006-4-20 11:01  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 10 楼  

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浇口 设计不合理,在起皮的地方加大渣包,及加大渣包内浇口宽度,深度
作者: qqkinger    时间: 2006-4-26 12:29
楼上说的都很有道理,除了这些适当的减少抛丸时间和调整抛丸的丸粒射速会有所改善
作者: qijie001    时间: 2007-11-12 19:23
喷沙起皮我们今天几个人试了一下,发现了几个问题:1浇口 2料道 3填充率 4铝温。我们控制在650~730,底高都不生产也会自动停机。       有啥好的思路连络我,qijie001@126.com
作者: 悬崖野草    时间: 2007-11-22 17:28
排气不好也会出现这样的情况
作者: swineherd    时间: 2007-11-22 21:00
講的不錯,可以試試
作者: laowangheyu    时间: 2007-11-29 11:43
大家是从压住的工艺上来看问题,还有一种可能就是抛丸机所用的是什么?钢丸?玻璃丸?粒度?
作者: hjw2h    时间: 2007-12-30 22:20
原贴由一德发表:
1、可能是射头与压室配合不好,在压射中前进速度不平稳,压射后增不理想;
2、模型刚性不够,在金属液充填过程中,型板产生


补充一点:
  降低速度,增加压力。
作者: hjw2h    时间: 2007-12-30 22:22
原帖由 一德 于 2006-4-18 21:14 发表
1、可能是射头与压室配合不好,在压射中前进速度不平稳,压射后增不理想;
2、模型刚性不够,在金属液充填过程中,型板产生抖动;
3、浇注系统设计不合理


回答得不错,补充一点:
   降低速度,增加压力。
作者: bibr    时间: 2008-1-4 18:39
有比较多同行认为是压力问题,
我这边遇到过抛丸起皮,无论提高增压,还是缩短建压时间都没有明显改善。

提高快压射速度(约50%)反而解决问题。然后思考原因,可能是短的充填时间有利于铸件的整体均匀冷却。
从模具表面钢到铸件内部的温度梯度比较规则,铸件的晶粒生长比较均匀。

ps:提高快压射速度前,产品无其他缺陷。
作者: anubischen    时间: 2009-1-9 09:42
看来同行都遇到过类似的问题,我在压铸车间做过试验,大致的规律如下:
起皮的大都在铸件的大平面或圆柱面且离浇口较远处,解剖起皮处(断面)磨金相抛光可见有断层,说明是两股或多股铝液汇合后不能完全二次融合(虽然表面看起来比较光泽),导致该处铸件的致密度较低,知道起因及机理后大家可以根据实际压铸件进行改良,如浇注系统改良,排渣系统改良,模具、铝液温度控制,压铸工艺调整(加大压力、二快速度,调节二快及增压位置),改善喷涂等。另外抛丸时注意钢丸的大小(0.5mm的钢丸抛出的效果好于0.3mm的钢丸,滚抛式)还有抛丸的时间(在保证抛丸效果后尽量缩短抛丸时间,减少钢丸对铸件的冲击)。
作者: ytlinz    时间: 2009-1-9 11:41
把错把错,长见识了
作者: 辉煌铸业    时间: 2009-2-27 12:32
标题: 长见识了
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: jun6058    时间: 2009-3-19 18:26
不错啊,呵呵
作者: yutangi    时间: 2009-4-7 23:45
还可能与材料成分有关系。
作者: sundeili    时间: 2009-7-31 18:16
长老不少学问,谢谢大家无私的奉献
作者: zhou71381165    时间: 2009-8-1 15:23
真的在这学到东西了啊
长见识了啊
作者: china-xboss    时间: 2009-8-18 16:51
压铸工艺导致的的金相组织不致密
作者: wyqcnc    时间: 2009-8-19 09:54
长了不少学问,谢谢大家无私的奉献 !
作者: wangshaocun2006    时间: 2011-11-8 16:55
长见识了
作者: aadickson    时间: 2014-5-5 16:12
顶顶顶顶顶顶
作者: jiaokou    时间: 2014-6-20 20:03
很好的平台,大家回复得都相当有道理
作者: 〆侽亽游戏    时间: 2014-7-18 15:25
谢谢!!!!!
作者: js134    时间: 2014-7-26 20:13
长见识了,谢谢。
作者: chaoganjue    时间: 2014-10-28 09:17

长老不少学问,谢谢大家无私的奉献




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