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标题: (真实案例之二)一个目前无法解决问题(请大家大家踊跃讨论呵)) [打印本页]

作者: luminghua88    时间: 2007-1-24 16:25
标题: (真实案例之二)一个目前无法解决问题(请大家大家踊跃讨论呵))
如下图所示的产品,希望大家踊跃讨论。
作者: luminghua88    时间: 2007-1-24 16:28
再来两张
作者: snake    时间: 2007-1-24 19:30
不知产品做什么用途,如果后面没有什么装配的话,可以考虑在后面的“前模凹陷处”加胶,使产品壁厚改动,应该可以,如果不能改那就麻烦了
作者: luminghua88    时间: 2007-1-24 20:06
当然不可以啦,外观面是不允许有进胶痕迹,另外反面的齿形也是要使用的,故是不可以从齿形处进胶的!
作者: ljh.1988    时间: 2007-1-24 22:41
我认为是冷料引起的,由于流道前端没有冷料穴,导致冷料进入型腔。应该是流道设计不合理。如果将进胶口改到角上,并增加冷料穴,应该可以解决问题
作者: luminghua88    时间: 2007-1-25 09:32
楼上的观点我有点不同意,我认为之所以冷料是在流动受阻(滞流)后,由于模腔温度低,料流最外层(与模腔接触)并在流动受阻的情况下形成的冷料,我认为熔熔的胶从浇口进浇口处所产生的冷料应该是很少的,你没看见上图流道中心有一个很大的冷料井吗?
作者: yzb13506195330    时间: 2007-1-25 10:41
如图试试呢,不知道行不行
作者: luminghua88    时间: 2007-1-25 10:51
原帖由 yzb13506195330 于 2007-1-25 10:41 发表
如图试试呢,不知道行不行

对的,我们的方案也正是采用这一种!
作者: molddesign    时间: 2007-1-25 16:25
还是陆四四么!
作者: sb85111    时间: 2007-1-25 16:37
明华兄辛苦了
作者: chenhui    时间: 2007-1-25 18:26
请问大侠:
    在做冷却分析的时候,长径比怎么设定?因为我在做冷却分析的时候经常出错?请不吝赐教!
作者: luminghua88    时间: 2007-1-26 15:54
我认为3-5左右吧!
作者: luminghua88    时间: 2007-1-26 15:56
原帖由 sb85111 于 2007-1-25 16:37 发表
明华兄辛苦了

啊!老朋友你好,有空常来坐坐吧!
作者: ljh1999    时间: 2007-2-5 16:58
2.5﹕1就差不多了
作者: tamp    时间: 2008-7-5 18:21
6:1就差不多了。
作者: forever_kong    时间: 2008-7-7 10:25
红圈里的痕迹是结合线吗?
原帖由 luminghua88 于 2007-1-24 16:25 发表
如下图所示的产品,希望大家踊跃讨论。

作者: 爱人民    时间: 2008-7-26 00:24
主要原因在于胶位太厚,进胶时熔胶翻滚所致.须提高模温及射速.
作者: duwu    时间: 2008-7-29 11:43
如果真的是滞流引起的,是否可以考虑在该区域增加热针改善呢?




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