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标题: 顶针白痕,怎么解决,在线等!! [打印本页]

作者: chunliang415    时间: 2007-3-27 20:10
标题: 顶针白痕,怎么解决,在线等!!
我们公司,现在在生产一个125*125的方板,厚度为2.0MM。产品成型后顶针顶的面有轻微的白痕,因为是外观件,所以可以NG。
我们现在顶出时的现状,产品的材质为ABS/黑色。1模4穴,模具大小55*55。机台为正雄250T 的。
1.有可能顶出力太大,做以下实验,产品未打饱,顶出时有很轻微的白痕,打饱顶出后有白痕会明显点(不是每个角度都能看到,要晃到跟眼睛锐角才能看到),认为是产品太薄了,将顶针降低,成型后未改善。
2.有可能产品有气包住,将顶针磨细(马上要出毛边了),顶白有明显改善,但是还是有很轻微的,请教还有什么可以改善的方法,谢谢。在线等!!!!!

答9楼的,排气已经模的很多了,基本没地方再开了。

扁销为进料点,进料点的横截面大概有2.5左右了。

我们客户有类似的样品,顶针比这个样品少多了。胶位还比这个产品厚,另中间那几个柱位是司筒顶的。

[ 本帖最后由 chunliang415 于 2007-3-29 11:58 编辑 ]
作者: robinson_by    时间: 2007-3-27 20:20
顶针均匀,尽量大,抛光好一点,不可能有总是的,如果这样有问题那就不好了。
作者: peter3913249703    时间: 2007-3-27 20:58
既然你的第二项有很大改观,想想是不是顶出真空,
作者: peter3913249703    时间: 2007-3-27 21:02
什么料,产品具体形状?
作者: lubingli    时间: 2007-3-27 21:06
顶杆尽量加大,再加多.顶白处旁边的筋要打光了.
作者: joe0769    时间: 2007-3-27 21:13
125x125,面积较大,有吸附效果,不行就加镶透气钢
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-3-27 21:30
楼主尽量提供比较全面的参考
作者: chunliang415    时间: 2007-3-27 21:43
是ABS的材质。刚才在试模呢。筋位很浅(2.5MM),现在都抛成镜面了。顶针都我直径8.0的

[ 本帖最后由 chunliang415 于 2007-3-27 21:51 编辑 ]
作者: deson    时间: 2007-3-27 22:06
1.因資料不全,我猜想有三個可能.
公模打的太光,影響流動,而且易吸住在模仁上.形成真空.
如果在進膠點附近,就要考慮進點加大成扇形的.降壓,有可能是應力痕.
排氣加大,四周.如果可以,在公模側割一些片組排氣入子.
平板我認為頂針頂出應不是主要問題.應是應力痕或者是氣痕.
建義:加大排氣,公模打光到1500~2000.加大進點,加高模溫,降低射速.應會有效果.
作者: zxflsm    时间: 2007-3-27 22:12
我想肯定是真空吸附的原因,看能否做镶件,如不行就做气顶
作者: zxflsm    时间: 2007-3-27 22:13
我想肯定是真空吸附的原因,看能否做镶件,如不行就做气顶
作者: duyizhen    时间: 2007-3-28 12:00
由于你的产品加强筋厚度太小,必须在加强筋底部交叉处加圆的两托顶针.OK!
作者: 又又    时间: 2007-3-28 12:08
1。顶针排的不够均匀,而且是乱排的,没有把顶针排在靠近加强筋的位置处。另,顶针的直径要加大
2。你没有说明产品上加强筋的高度,如果加强筋的高度很大,那你只好改成顶块顶出了

[ 本帖最后由 又又 于 2007-3-28 12:10 编辑 ]
作者: liangting    时间: 2007-3-28 12:38
个人认为并非排气问题,主要是骨位多,拉紧出模.解决建议如下:

1:在骨位上加做扁顶针.

2:加大骨位出模斜度.

3:骨位抛光.

另一个观点是,按图看,顶针排位有不合理之处:

1:顶针直径最好尽量做成一样.这样一来方便加工,二来承受的顶来力也平衡.

2:顶针直径做得太大,如果取顶针大小呢:在200MM以下的产品,最好是骨位3倍大不超过5倍(打直径4左右顶针可以了),过大的顶针,占用的面积大,很容易造成某处无法下顶针.小顶针排密些,距离在15MM间更有助于顶出平衡.

3:排顶针尽量排成一直线.

4:顶针尽量靠近骨位,距离2.5MM左右.

5:如果中间平面,打距离25MM左右即可.
作者: zengjiangyi    时间: 2007-3-28 12:55
是四个角上的那四个位置的顶针位有顶白吧,
作者: commom    时间: 2007-3-28 13:47
一边遇到这种问题应该先找出问题所在,不要盲目去乱搞,这样可能更加浪费时间。
顶针顶白的原因有以下几种:
1。 顶针顶出时产品受力点受力很大,导致产品表面变形,变白。
测试方法: 最简单的方法是刚让产品走齐,不加保压。将冷却时间加到很长,顶针顶出调到很慢。用脱模剂喷在模面,再注塑顶出。解决办法:试模时检查顶针是否有松动,太松会有顶白的可能,做紧顶针,检查骨位两侧是否省光滑,是否有到扣(EDM时堆碳),是否有出模斜度,最好有单边3度(装配不干涉的情况下)。尽量多加顶针,加大顶针,加顶针的位置允许的话最好加在靠产品两侧和骨位两侧。深骨位做镶件有助排气。有吊空孔处建议做丝筒。
2。 材料未煮熟,或者是回收料,抗压力差。
解决方法: 试模时可以换种煮熟的新料上去试试,可以用你们常用的生产料。
3。 调机控制不好,模具温度也有影响。
解决办法: 入水位置是否太小,流道是否太细。像这种产品一般最多用三个速度就可以,注意入水位置冲纹,保压压力不能超过80%,保压时间不能超过5秒。模具上是否有远水,可以接上油管,将模具温度升到60-70度试试,再试试前模运油,后模运水试试。

我以前也经常遇到各种各样的问题,这种时候最好时冷静下来慢慢分析原因,找到问题才能对症下药。还有,能在机上解决的问题尽量在机上搞好,一边尝试一般观察一边思考。祝早日解决!
作者: robinson_by    时间: 2007-3-28 20:08
还是不够详细,应说这种问题比较简单。
作者: vlk14    时间: 2007-4-22 14:17
各位都是专家
作者: 987148    时间: 2007-4-22 19:50
我想叫是产品有真空吧.我以前做的EPSON的有一个类似 的产品.开始没有做气顶.顶针很大了.也有顶白,加了气顶之后就没有这个问题产生了
作者: pengweisong    时间: 2007-10-12 19:23
我想应该从以下几方面入手:
1    射膠壓力太高
2    射膠速度太快
3    頂出速度太快
4         頂出結構不良(如不平衡,頂針面積小)
5        模具的排氣不良
此模很可能就是后模困气造成后模顶出时气压太大,所以快速顶出时造成顶白.(大气压)
作者: zhongyue    时间: 2007-10-12 20:20
加强省模,还有是顶针尽量加大,增加接触面积!
或可以加顶针!




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