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标题:
今天第一次应用powermill实际加工,居然解决了一个老问题~
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作者:
simplered
时间:
2007-11-24 16:09
标题:
今天第一次应用powermill实际加工,居然解决了一个老问题~
以前一直用Mastercam,因为加工的工件精度要求很高,所以我从不用过滤功能,怕影响精度,输出的精加工NC代码有30多M,加工出的工件曲面有刀具的震纹
而这次同样的加工参数用Powermill 输出的NC代码只有8M,而且曲面光洁度大为改善,曲面上纹路也没有了。。
我总结了下原因,应该是因为MS输出的Nc代码,小段落太多,导致机床进给产生微小振动。。而powermill输出的个头精简的NC代码,机床读起来就顺利了。
至于为什么太多的细小程序段,会影响机床运动,这个原因我不是很清楚。。。有朋友可以分析下这个原因吗?
作者:
JONA
时间:
2007-11-24 16:55
机台为保证加工精度,会做减速动作。
作者:
sinocax
时间:
2007-11-24 17:00
pm的加工质量是没得说啊,哈哈
作者:
davia_wang
时间:
2007-11-24 19:52
如是零度或九十度加工,可后处理出来圆弧插补的NC(G02,G03,I,J,K),NC程式很小,如果走其它角度(如45度),输出来的NC是点插补,程式很大,且加工很慢.
作者:
cxmhee
时间:
2007-11-25 20:57
跟机床的传速率有关的,如果是老一点的最高只有19200的,走起来会有停顿的。38400以上的走起来都比较流畅了。
作者:
RAY
时间:
2007-11-25 21:35
只是控制器的问题, 好的不出圆弧只用点, 也可以跑很快, 不影响精度。
作者:
zzqcnc
时间:
2007-12-27 14:14
是你的 Master cam 用得不好。
作者:
ipfk
时间:
2011-9-30 23:34
dddddddddddddddd
作者:
xun-c
时间:
2011-11-20 15:52
受教了,谢谢了。
作者:
cx008
时间:
2013-1-24 12:58
好贴 顶一下
作者:
174t
时间:
2014-7-9 11:32
顶pm····
作者:
ydq03420312
时间:
2014-8-18 21:33
以为有什么技巧了
作者:
ipfk
时间:
2014-9-13 11:14
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者:
TIAN@JUNE
时间:
2014-10-15 22:38
狂顶楼主的好帖
作者:
黑夜孤尘
时间:
2014-11-9 14:22
{:soso_e179:}
作者:
从来没帅过
时间:
2016-12-15 18:17
我看看是什么样
作者:
ccaamm
时间:
2017-5-23 14:32
就看看,不说话!
作者:
15655159818
时间:
2017-9-28 10:58
受教了,谢谢了。
作者:
本色华子
时间:
2018-4-11 09:40
感谢分享
作者:
y888l
时间:
2018-4-30 11:09
:D
作者:
a8012024
时间:
2018-5-9 05:58
謝謝分享...
作者:
渺茫/pp
时间:
2018-5-13 11:55
这个与机台有关的。机台可以读多少与处理多少程序段有关。老的机台预处理要少点。新的机台这上面的功能要强一点。点数多了。机台处理不过来就是有断断续续加工的问题。
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