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标题:
这个产品应该怎么设计抽芯结构比较好
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作者:
lixinming
时间:
2009-7-16 22:27
标题:
这个产品应该怎么设计抽芯结构比较好
大家好,以下是我遇到的一个产品,现在出现了如下问题,特向大家请教:
一、产品大致信息:
总长152mm,壁厚:2mm,材质:PP(牌号M800E)年出货量:60万
二、目前的模具结构:
产品竖直放在模具中,模具型芯直接固定在模板上,没有抽芯结构。
三、当前模具结构下,产品出现的问题
1.模具型芯偏心,导致产品的壁厚不均
2.产品脱模后,弯曲变形很严重。
本帖最后由 lixinming 于 2009-7-17 00:52 编辑
作者:
oleaf
时间:
2009-7-16 22:30
浇口放在哪边了?
进胶力速度很快,冲击力大,把core冲偏心了吧
如果是在顶点进胶的话,不会偏的哇?
本帖最后由 oleaf 于 2009-7-16 22:31 编辑
作者:
panjunlin
时间:
2009-7-16 23:05
偏心是因为注射压力大,将型芯冲偏了。
弯曲变形,要有足够的保压
作者:
A_fei
时间:
2009-7-16 23:50
变形可能是冷却不匀造成的.模芯偏芯可能跟进胶有关.
作者:
BINGECHEN
时间:
2009-7-17 00:28
1浇口位置很重要啊,可能是冲偏了.
2型芯怎么固定的啊,152的产品最少要35的直身位固定
3顶出一定要先抽出型心
作者:
lixinming
时间:
2009-7-17 21:19
谢谢前几楼的回复……
作者:
lixinming
时间:
2009-7-17 21:21
标题:
采用点进胶
偏心现象…………
本帖最后由 lixinming 于 2009-7-17 21:25 编辑
作者:
lixinming
时间:
2009-7-17 21:30
1.因为这个产品属于快速消费品,在保证单价上涨不大的情况下(5%左右浮动),采用什么样的模具结构可以保证产品的品质?
2、产品发生弯曲变形,与模具的抱紧力有关吗?怎么计算模具的抱紧力呢?
3.这个产品如果水平放置在模具中,采用油缸抽芯的方式,偏心及弯曲现象会有所改善吗?
4.如果采用油缸抽芯的方式可以改善以上问题,那请问什么样的产品需要采用油缸抽芯,什么产品采用斜导柱抽芯?
本帖最后由 lixinming 于 2009-7-17 21:36 编辑
作者:
yecai
时间:
2009-7-18 10:25
个人见解入下:
1:浇口设置正确;
2:产品翘曲可能跟热不平衡有关系,看看翘曲的一边是否离水道比较近,冷却比较晚;
3:要在产品的中间模仁内加水路,保证冷却!
4:尽量用好的模仁材质,如VIKING 试试!
想用滑块的话,看看下图,套用前辈们的!
本帖最后由 yecai 于 2009-7-18 10:37 编辑
作者:
ouyang0000
时间:
2009-7-20 15:40
应该放倒开模.按9楼下面的那个图开模.现在应该匀冷却
作者:
清芳永留
时间:
2009-7-20 16:14
牛 那么高 还站起来做 这样能省钱吗
作者:
rowen.jiang
时间:
2009-7-20 17:53
我们有做过类似的产品,从顶部点浇口进浇,模芯基本偏不到哪里去的,估计主要是模芯冷却的问题,建议模芯里也走运水到顶部。
作者:
lixinming
时间:
2009-7-20 21:45
12#
rowen.jiang
这么小的型芯里也可以做运水?可否出个简图给我参考参考,谢谢!本人对模具不熟悉……
作者:
lixinming
时间:
2009-7-20 21:49
9#
yecai
作者:
chensea
时间:
2009-7-21 12:25
做喷管冷却会好很多
作者:
william7566
时间:
2009-7-21 15:22
9楼的精典,值得一试
作者:
胶位
时间:
2009-7-25 11:16
D9内芯也可走水,用MISUMI的喷水管,最小D5!
偏芯的话,我认为从顶一点进胶,压力过大,也可能把产品芯子打弯.有过类似悲剧\
如果没外观要求,可否从产品中间,左右进胶!
作者:
cyc840129
时间:
2009-7-25 11:41
9楼的适用于有一定的出模斜度的情况,楼主的产品是直身的。。。只要还有PIN在产品内,就有包紧力,就不可能自动落下。。。
3点进胶应该没有问题,但是最好打下走水板,看下3点是不是同时进胶,如果相差太多了,会影响偏心。。。
冷却问题:一定要均匀,水路多做几层。。。
抽芯问题:一顶要先抽芯,不然顶出有麻烦。。。
建议楼主把模图发上来,大家研究研究
作者:
ar_jong
时间:
2009-7-25 12:44
弯曲应该是偏心之后,一侧胶多,收缩量大导致,楼主可以把产品切开来看一下.
解决了偏心问题弯曲问题应该基本上也解决了.
偏心问题如果模具没问题的话,从充胶速度上在确认确认.
作者:
lixinming
时间:
2009-7-26 12:18
多谢大家的建议,模具是我们外协工厂设计的……我没有模具图!
作者:
wangkaining
时间:
2009-7-26 21:21
我做医疗试管的模具,年产量1个多亿。现在已经大量生产。希望可以帮到你:QQ:693650240.
作者:
qingfen
时间:
2009-7-28 20:07
不错,我也刚碰到过累世产品
作者:
mouldsw
时间:
2009-7-28 20:46
下来看看,学习学习
作者:
zengwenjun
时间:
2009-7-28 20:51
学习学习 新手!!!!
作者:
fengfeel
时间:
2009-7-30 13:55
也做过类似的产品``
从顶部进胶 顶部胶位0.45 结果才一注塑型心就被了冲了一个小洞洞
后来没有法子在顶部加了一个小小的合金才OK
就是那样注塑久了也会有问题的~~
作者:
qingfen
时间:
2009-8-2 21:17
老大,搞定了吗
作者:
zhurongjian
时间:
2009-8-2 21:40
学习学习,O(∩_∩)O哈哈~
作者:
liliboy
时间:
2009-8-2 22:40
此产品如此对称,变形明显是冷却不匀造成的,可用3mm冷动棒试试,
偏心倒是难题,很难撤底解决
作者:
lixinming
时间:
2009-8-10 10:23
后面做了如附件的修改!
在上模增加有固定型心的孔!
作者:
lixinming
时间:
2009-8-10 10:29
增加小塞子后,解决了偏心,产品弯曲等问题,但是同时又出现了一个大问题!
小塞子用铅笔轻轻一捅,就会从主体上脱落!脱落的小塞子如果不慎被小孩子吐下,有可能会造成小孩子窒息!所以有回到了原点!
作者:
lixinming
时间:
2009-8-10 10:32
附件是我们采取的最终解决方案,在推杆的主体上挖了两个洞用来固定型心的!还是一个整体,仍然采用三点进胶!
采用不规则的星形结构增加产品的美感!
作者:
lixinming
时间:
2009-8-10 10:34
目前还在等客人确认试模样品……
作者:
sxyangbin
时间:
2009-8-10 11:57
31楼的方案应该是最有效并最直接的。在客人接受的情况下,对产品进行适当的设变。这么高的型芯敢做立起来需要勇气。如果有可能的话,让你协作工厂检查一下中间进料点和下模型芯的位置,分析一下看看,如果进料点实际偏离理论值0.1,会怎么样?按照经验,只要有少量的偏心和冷却不均,你中间的筷子一定会偏的。想这个星星的点子,顶住它,最好。不过模具要做一个小抽心。应该是一个小问题哦。
作者:
qingfen
时间:
2009-8-15 12:47
李,搞定了啊,不错
作者:
qingfen
时间:
2009-8-15 12:50
支持你,奖金不少吧
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