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标题: 产品变形,头痛呀 [打印本页]

作者: mark530405    时间: 2010-5-6 21:16
标题: 产品变形,头痛呀
此产品成型时严重变形,翘起达2mm,模温
油温
水温
前后模
成型参数都要调过,就是没什么效果,原材料為PBT D202G30 黑色
附上组立图和产品图,各位看看有什么好建议,谢谢~~





本帖最后由 mark530405 于 2010-5-6 21:38 编辑
作者: lgkhd    时间: 2010-5-7 01:08
建议中间入胶会好点
作者: zhaipeiya    时间: 2010-5-7 10:12
我个人认为 减少中间的顶针会好点
作者: robinson_by    时间: 2010-5-7 11:55
除了调机外,此产品一定要做治具!
作者: wuhaifeng2005    时间: 2010-5-7 12:27
1,若没有特别要求,
建议换种材料试试!!!
2,若还不行就做反变形
作者: 307027023    时间: 2010-5-7 13:34
装配上应该没什么问题吧
我们做键盘的产品打出来也是这样
但是装配起来没问题
作者: sunyg888    时间: 2010-5-7 21:06
鸡鸡没调好
作者: liujunyun    时间: 2010-5-8 10:38
在台湾有一种技术叫断筋法,用在液晶屏和笔记本电脑外壳上,但这个技术已申请了专利,楼主这个可以采用断筋法来做的。
还有一个就是台湾中原大学陈夏宗院长的“虾子原理”可以解决产品翘曲



本帖最后由 liujunyun 于 2010-5-8 23:23 编辑
作者: zhj0914    时间: 2010-5-8 11:26
台湾中原大学陈夏宗院长的“虾子原理”,愿闻其祥.
作者: haibo-002    时间: 2010-5-8 11:59
如果中间能做浇口的话,可以加一点浇口,再者,如版主所说,断筋也是很不错的改进方法,你要看好胶的走向,
作者: huangss2008    时间: 2010-5-8 13:48
"在台湾有一种技术叫断筋法,用在液晶屏和笔记本电脑外壳上,但这个技术已申请了专利,楼主这个可以采用断筋法来做的。
还有一个就是台湾中原大学陈夏宗院长的“虾子原理”可以解决产品翘曲 "

能否说说要是如何做?
作者: 爱人民    时间: 2010-5-8 22:22
纯属注塑工艺问题.
作者: liujunyun    时间: 2010-5-8 23:10
huangss2008 发表于 2010-5-8 13:48
"在台湾有一种技术叫断筋法,用在液晶屏和笔记本电脑外壳上,但这个技术已申请了专利,楼主这个可以采用断筋法来做的。
还有一个就是台湾中原大学陈夏宗院长的“虾子原理”可以解决产品翘曲 "

能否说说要是如何做 ...


断筋法实际上是产品内部的加强筋不是连续的而是断续的,这要立既可保证产品强度也可以解决产品翘曲,但具体多长为一段这个需要计算才知道,那个虾子原理跟断筋法差不多,不过使用的是变模温技术

本帖最后由 liujunyun 于 2010-5-8 23:18 编辑
作者: caozhixiang    时间: 2010-5-8 23:13
如何断筋
虾子原理是什么?
作者: liujunyun    时间: 2010-5-8 23:16
如果有兴趣的话可以看一下这个视频,

https://topic.icax.org/samt/samt2009/

这是“第六届先进成型技术与材料加工国际研讨会”陈夏宗院长在会发表的一个论文《公母模非对称的模温注塑时代-解决产品成型翘曲变形》今年第七届国际研讨会将在华中科技大学举办

[attach]1006106[/attach]

本帖最后由 liujunyun 于 2010-5-8 23:25 编辑
作者: mark530405    时间: 2010-5-9 11:58
这个原来用PC+ABS是变形没那么严重的,只是后来客户要求换材料了,这肯定和材料物性有关;
这个产品取消中间顶针没有用,成型出来后做矫正治具作用也不大,这个都是试过的;
现在可以尝试的就是更改进胶点位置了,另外断筋法已经建议客户更改产品结构,可惜没有确认页不敢动呀

这个产品变形是不影响使用的,只要螺丝孔对的上就行了,只是产品变形成这个样子实在是太丑了,不好意思拿出手呀

有办法还是想改善改善的,谢谢大家的热情参与
作者: fxm5000    时间: 2010-5-10 09:28
强贴,记号.
作者: zlcbjyabc    时间: 2010-5-10 15:55
please finish the moldflow analysis,you can find the best gate location,then change the mold gate location,or please add GF% into the resin, you can find the result
作者: yecai    时间: 2010-5-10 16:41
1:浇口位置没有设置在最难冷却的位置,即中间那两个Pork 的位置;
2:产品打饱后,Pork位置持续高热,其它地方已经冷却,然后Pork 位置在冷却后拉扯其它区域,导致了变形.
3:建议目前情况下,在Pork内部加喷管冷却,或者用负压机加水路!

作者: lbat1010    时间: 2010-5-10 17:34
三板模后面流道应该有节流阀吧?
可以先关一点,用一点试一下看看呢
还有浇口截面积大对变形也有好处


1# mark530405
作者: zhgo23    时间: 2010-5-10 18:27
看了一下,觉得这产品的前模温度太高了,相信是为了表面光面而调的。只要把后模的模温也相应升高点,冷却时间长点就好了。
作者: dragon001    时间: 2010-5-11 10:48
进料方式有问题,改成搭接从一头灌
作者: wellinli    时间: 2010-5-12 11:00
其实产品中的很多公差,是约束装配的,这种PBT加纤的产品的变形是很大的,
这么大的产品,你想直接注塑出来不变形,是不可能的。可以考虑注塑后用夹具整形
作者: hehua123    时间: 2010-5-12 11:05
学习一下学习一下学习一下
作者: zy198282    时间: 2010-5-12 14:36
我也做了一个和你差不多的产品也是PBT+GF30建议你做以下改动

1:浇口改道两侧对冲,用扇形浇口或潜浇并且冷却一定要充分

2:在模具设计前根据经验预估变形量在要求平面度的面上留铁修整

3:前后模跑不同的模温并且水路不要串联单独控制

4:加大保压和冷却时间

5:如果以上手段都没用对不起那你只有做夹具整型了
作者: 寂寞工程师    时间: 2010-5-12 23:01
如此进胶,想不变形都难。应力全部集中在中间。可以偿试堵掉一个进胶口试试可能能解决问题。
作者: caofeng1978    时间: 2010-5-13 12:49
顶一个。强强强!
作者: kane_lee    时间: 2010-5-13 16:05
16# mark530405


我们之前也做过类似的产品,我个人建议,如果在变动做小的情况下,可以通过调整模温差来做一些微调,当然这个需要模具的水路要比较多的情况下,我有一些图片给你参考一下。
作者: kane_lee    时间: 2010-5-13 16:14
acottooling@163.com

联系我!如果需要的话。
作者: xiejingshuang    时间: 2010-5-13 20:55
个人观点。两头再做些十字筋拉着。然后提高后模温度。可能变形量会在公差范围内,
作者: hot1622    时间: 2010-5-14 12:53
yecai 发表于 2010-5-10 16:41
1:浇口位置没有设置在最难冷却的位置,即中间那两个Pork 的位置;
2:产品打饱后,Pork位置持续高热,其它地方已经冷却,然后Pork 位置在冷却后拉扯其它区域,导致了变形.
3:建议目前情况下,在Pork内部加喷 ...


顶,有道理
作者: daiyuping    时间: 2010-5-15 21:30
小家电产品跟进工程师招聘
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作者: supa    时间: 2010-5-16 19:39
可考慮用急冷急熱設備減少內應力及頂出而產生之變形
作者: lwming    时间: 2010-5-17 22:36
寂寞工程师 发表于 2010-5-12 23:01
如此进胶,想不变形都难。应力全部集中在中间。可以偿试堵掉一个进胶口试试可能能解决问题。

有道理,顶!!
作者: wesley520    时间: 2010-5-17 23:13
可以考虑偏心一侧做三点进胶
作者: wesley520    时间: 2010-5-17 23:14
进胶速度尽量均匀
作者: YOUYOU520    时间: 2010-5-18 09:10
在调机没用的的情况下,
可能就要做反变形和后续做整型治具了,
以及刘斑竹推荐的“虾子原理”
作者: liyup    时间: 2010-5-18 10:07
信了你的邪啊 此产品怎么用点进胶  建议用两板模潜进胶
作者: cgxmold    时间: 2010-5-18 10:26
我觉得中间一点进胶或许会有改善
作者: mykingwill    时间: 2010-5-18 10:52
看一下 学习 学习  帮顶  希望楼主已经解决了
作者: aijie-yang    时间: 2010-5-18 10:57
这个调整前后模的温差就可以调整,我有款产品变形也是这么调的,提高前模模温或降低后模模温可以改善。
作者: 801215    时间: 2010-5-20 16:31
取消兩端的四個頂針,是否會好點。
作者: cyf2008wf    时间: 2010-5-20 19:57
不建议认为只见产品有变形就修改模具,其实我个人认为这是一个误区,我想没有一个人说他们公司的模具是靠修出来的,首先我们遇到这样的问题要有针对性的进行分析,这样才能做到事半功倍,你在试模的时候如果发现产品出现变形,就要对变形区域及不变形区域的模具温度做下比较,看是否一样,如一样那这一点可以排除,然后检查模具上面的冷却水谁否通上,如正常在看冷却水设计是否合理,如果上面的一切都是OK的,那你可以进行调整注塑工艺,提高注塑速度,延长保压时间,减小被压,如果认为工艺已经没法调整,而该产品没有外观要求,建议做成四点近胶,四个进胶点在产品的四个角的附近,要成对称状,这样可以产品内有过大的应力,但是这样做的缺点是产品上面会出现熔接痕。
作者: liujunzzh    时间: 2010-5-21 21:31
改成3角3点进胶就好拉!!!
PBT的料不容易变型的,,
你这个有点像前模的2圈高骨位粘变型的。。可以做前弹来解决
作者: WYL    时间: 2010-5-22 10:16
这个案子,断筋会助长向上更翘。可以提高后模温度,用温度来影响。试验时,可以让后模温度大于前模,夸张一点,看出效果,再把后模温度慢慢下调,找平衡点。
作者: shouwangs    时间: 2010-5-22 10:22
WYL 发表于 2010-5-22 10:16
这个案子,断筋会助长向上更翘。可以提高后模温度,用温度来影响。试验时,可以让后模温度大于前模,夸张一点,看出效果,再把后模温度慢慢下调,找平衡点。

    支持   这个是个好办法
作者: sh188    时间: 2010-5-22 11:19
单边大水口进可以改善,我以前碰到过
作者: jcpf    时间: 2010-5-22 17:40
纯路过,学习了
作者: wangkaining    时间: 2010-5-22 22:16
即模流分析经验,应该选择中间热流道,效果会很理想!
作者: scouter    时间: 2010-5-23 10:07
WYL 发表于 2010-5-22 10:16
这个案子,断筋会助长向上更翘。可以提高后模温度,用温度来影响。试验时,可以让后模温度大于前模,夸张一点,看出效果,再把后模温度慢慢下调,找平衡点。
支持   这个是个好办法

临时打样品可以考虑 .因为是PBT材料这样的方法生产起来会造成动定模两边的线胀不一样,轻了会在生产中发生合模问题.导柱损伤. 严重了会对碰穿,插穿的成形零件造成损伤. 模具短命咯
作者: 陆游    时间: 2010-5-23 12:50
优化流道进胶口,加大进胶点,注塑以压力换速度,就是注塑速度减慢压力加大,向这样的产品是不会变形的!!!!
作者: zmils    时间: 2010-5-23 13:37
学习中!!!!!!!!!!
作者: 尹风    时间: 2010-5-23 16:03
对于这种PBT的工程料,建议做单侧进胶,这个产品可以从宽的方向做3个潜水直接冲过去,
作者: zcj1969714    时间: 2010-5-31 16:19
进胶口开在产品一半的1/4位子即可
作者: liyup    时间: 2010-6-3 10:51
做大水口潜进胶一点就够了
作者: XFJUNLI    时间: 2010-6-4 20:07
建议做后模进胶,胶口做在长方向的两端!
作者: deson    时间: 2010-6-5 14:27
解决办法会有很多种,我分析产生的原因:
1。这个变形完全是产品收缩产生的。PBT收缩较大。且公模有筋,母模是平面。
   产品在冷却时,公模筋先冷却,母模再冷却。产品必然是现在这个样子。
所以解决方案就针对这些问题来讲。
    1。公模筋的厚度加大,让公模筋冷却慢一点,且加大强度,抗变形。(当然是可以加的情况下)
    2。母模温度降低,公模温度提高。让两边冷却差不多同时。
    3。增加背压,加大保压,提高产品密度,减少收缩,当然变形就小了。
    4。断筋错位是减少公模筋先收缩对产品变形的影响。
    5。如果产品加GF,进点要改为两端进胶。GF流动方向收缩很小,强度好,抗变形。
    6。如果产品没有加GF,则最好能加多进点。减少相对收缩。增加保压。从而减少变形。
可以选择其中的一两种方案应就可以处理好。当然如果用外力的话。产品应力会增加。以后还是会变形,或在使用中出现问题。
作者: 981219    时间: 2010-6-5 15:58
朋友!顶针似乎太少了,顶出力似乎不平衡!加顶针看看吧,可能有意想不到的效果!
作者: 282984524    时间: 2010-6-6 18:08
1:做一点进胶吧
作者: 机械师    时间: 2010-6-6 18:13
顶杆还不够,顶杆的位置排的有问题,顶杆应该排在筋交叉的地方,那个地方收力比较大,我看你的2D图上有一排连顶杆都没有排,不知道是不是从那一排开始有翘曲现象的,按照我们的习惯,像这样的产品一圈包紧力会很大,我们会一圈做顶块,而不是用扁顶杆,这样也有利于排气和加工,另外你的浇口在两边,注塑时,产品的熔接橫会在中间位置,这样中间位置会比两边薄弱,也会引起翘曲
作者: anglefigo    时间: 2010-6-7 22:19
由于你这个是加了30%GF的材料,你这种进浇很容易由于分子趋向而导致大变形,建议采用侧边单侧进浇,这样效果会好很多,其他的如调工艺都是其次,问题的根源在于你的原材料、产品设计及浇口设计上边。接下来再对该套模具的冷却系统分析下,建议采用CAE软件分析,可取得较佳效果。
作者: dg123455    时间: 2010-6-8 08:54
zlcbjyabc 发表于 2010-5-10 15:55
please finish the moldflow analysis,you can find the best gate location,then change the mold gate location,or please add GF% into the resin, you can find the result

我觉得应该添加矿粉来提高尺寸稳定性。添加玻纤对尺寸稳定性没什么太大帮助
作者: huajiekm    时间: 2010-6-10 16:14
进料方式有问题,改成搭接从一头灌
作者: CSMLXM    时间: 2010-6-10 17:22
应该还是中间部位最后冷却产生的变形,最好还是从模温着手了
作者: goodmarkhuxin    时间: 2010-6-14 15:49
这种产品后收缩应该比较严重的
可以考虑修改后模侧的加强筋厚度
作者: hl_duan    时间: 2010-6-29 14:16
进胶点处加胶,使其压力分散开对产品变形有帮助
作者: deson    时间: 2010-9-22 19:25
楼主解决了没有啊,可不可拿来分享。
作者: zhangshijunyuan    时间: 2010-12-16 10:43
应加厚筋位的厚度,让热量均匀
作者: NYQT2009    时间: 2010-12-16 11:16
又学习了!!!
作者: wxf_65    时间: 2010-12-16 20:04
学习了,----
作者: 郑巍    时间: 2010-12-17 18:37
这么敲,神啊
作者: 郑巍    时间: 2010-12-17 18:37
看上去不止两个毫米
作者: yuejuan    时间: 2010-12-17 19:36
看到你们的观点,我在这里学习了不少!谢谢分享!
作者: gzhpw88    时间: 2010-12-31 08:34
后模潜入顶针入水会好很多
作者: niyue83    时间: 2011-1-3 20:10
請問不知道樓主有沒有看看是否是局部頂凸出造成的?
作者: niyue83    时间: 2011-1-4 16:39
1:从产品结构看,产品结构均匀,没有什么特殊结构会收缩不均;
2:进点平衡;
只能从顶出,水路方向来考虑了
作者: yangye744200    时间: 2011-1-4 17:06
进料方式有问题,改成搭接从一头灌

我也觉得是这样的。
另外,材料能否用加GF的试试。
作者: soon    时间: 2011-1-4 18:31
后续做整型治具了,
作者: dingling    时间: 2011-1-5 20:58
学习一下学习一下学习一下
作者: 554364336    时间: 2011-1-6 11:58
虾子方法我个人觉的可行
作者: zouwenrong    时间: 2011-1-6 12:01
成型出来后,不等产品冷却,就用治具反向压
作者: laun    时间: 2011-1-6 12:14
把其中一个浇口堵上试试。
类似这种产品最好使用大水口单侧进胶,不要用小水口。
作者: dengcaike    时间: 2011-1-6 13:43
可以尝试模具降面做反变形,或者做定型夹具,或者检查此件的胶厚是否均匀,但不能过厚。还有,平面有两高凸台,容易影响进胶速度及温度分布,建议中间进胶,尝试大水口,快速冲胶。
作者: dengcaike    时间: 2011-1-6 13:58
43# cyf2008wf

对于平面性的产品,变形是难免的,关键在于前期设计的预防,前期就包含结构设计及模具设计,结构设计可以考虑做反变形,但需注意变形后的尺寸变化。模具设计需要考虑把模具厚度加大,预留做降面处理。产品试模后,一切参数都到位,但产品变形还是依然存在,就需要考虑降面处理了。
作者: wangning03    时间: 2011-1-6 16:57
可以用3点来解决1.进胶点,2.用运水来控制模温,3改产品
作者: 46333    时间: 2011-1-6 17:29
从产品的实物看来,是收缩不均引起的,收缩不均的原因就是应力,产生应力的原因就是温度、压力、速度、分子的配向。温度好办,模具上加运水,调机延长冷却时间,压力的不平均就比较难了,但在模具设计上就是一定要保证所有最后满胶的时间是一样的,保压的压力才好调,要保证这一点,就一定要改浇口,我建议在两个高位置加浇口,原有的浇口移动,保证走胶的平衡,特别是变形的方向,注塑速度尽量的慢一点,玻纤的分子配向最好用模流分析来确定,试一试可能有效果
作者: chenzhixin818    时间: 2011-1-6 19:11
成型注塑找找原因....
作者: kennyzmshen    时间: 2011-1-6 21:42

作者: zouwenrong    时间: 2011-1-6 23:03
中原大学陈夏宗院长的“虾子原理”,愿闻其祥
作者: zlcbjyabc    时间: 2011-1-7 10:55
还是先用MOLDFLOW 分析下吧, 哪里是最佳胶口,然后再想其它方法!!
作者: zcjiang2006    时间: 2012-3-2 22:14
前后模冷却不均,降低前模模温
作者: tudoubai1    时间: 2012-3-3 14:44
把動模的模溫提高,高於定模的模溫20度左右,試試看
作者: hjian12    时间: 2012-3-3 16:55
我想问的是 楼主你的产品一直是同样的 单边 翘曲么?
  如果是那样建议在翘曲这边的 顶针 做成差动顶针 让他晚顶出1mm左右  这样顶出时的内应力 可以与变形的 应力抵消  可能效果会好些  至于是1mm还是其他   可以先做小左1mm 看看 不行再加深
作者: hjian12    时间: 2012-3-3 16:57
再问下 楼主你的翘曲 变形 的位置是天侧 的位置吧?
作者: linhp    时间: 2012-3-6 21:55
{:soso_e183:}
作者: 81356365    时间: 2012-3-7 10:48
笼统的说就是内应力,打出来放水里就好了
作者: huangyan896    时间: 2012-9-27 14:47
顶出不平衡!
作者: yshq01    时间: 2012-10-2 00:42
楼主看的建议太多了,好像都有用,又好像都没用。
这种问题我想做这行的总之都会碰到,既然问题来了,个人认为还是先从成本上考虑再建议。
不要动不动就改模具结构,一改两改模具就报废了,哪个老板扛得住啊,把你们不都炒了才怪。
产品很明显是大平板结构,翘曲应该是开模前都检讨过的重点。你们设计的经验可能少了点。
既然已经这样了,那就先做最简单的修模,公模两侧顶针改为双节扁顶针,顶针侧壁加0.2倒勾。公模水路尽量单独接多组。试试看有没有效果。我以前碰到过这个情况,就是这样修好的。若不行,那再请高人指点。
作者: TOPUTOPIA    时间: 2012-10-2 16:35
同5意楼朋友说的
作者: 唉!浮云    时间: 2012-10-3 10:35
看看从!




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