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标题: 进胶口处射胶纹、发白,是哪方面的原因 [打印本页]

作者: 642781311    时间: 2010-6-26 16:05
标题: 进胶口处射胶纹、发白,是哪方面的原因
进胶口处射胶纹、发白,是哪方面的原因?是注射问题还是模具进胶口的设计问题?我把进胶口改在哪里,哪里就会有射胶纹、发白。塑胶材料是PC+ABS。请各位高手指点迷津,谢谢!
作者: lss20020923    时间: 2010-6-26 20:41
应该是调机问题吧……
作者: 爱人民    时间: 2010-6-27 02:06
流道,浇口形状是咱样的,产品结构不明确,只有神仙才知道.
作者: 金360    时间: 2010-6-27 10:26
看模具设计本身有没问题,最好贴个图
一般来说是模具温度和调机问题,比如说模具温度低,注射速度慢,具体情况还要看产品
作者: hl_duan    时间: 2010-6-29 13:54
把东东发上来看一下,
作者: 642781311    时间: 2010-7-1 08:22
不好意思、各位,前两天公司网络不行,现在好了,我把图片给大家看看
作者: liyup    时间: 2010-7-1 10:01
看你(第三张图)这流道就错了,怎么这样排流道,这样进胶是不是中间4个先打饱了

本帖最后由 liyup 于 2010-7-1 15:29 编辑
作者: lrbheyuan    时间: 2010-7-1 11:18
有沒有現場試模產品圖片啊,發來看看,
還有最好有現場試模水口料的圖片,因為您遇到的問題可能跟你流道的澆口設計(尺寸)有關。
作者: 642781311    时间: 2010-7-1 13:49
是两边上的那2个产品先走满胶哦,不是中间2个
作者: 642781311    时间: 2010-7-1 13:56
水口就是跟这个一样大,进胶点就是2个小尖角进胶,您是怀疑进胶点太小吗?
作者: 642781311    时间: 2010-7-1 13:56
进胶点是这样的
作者: 我是阿拉    时间: 2010-7-1 15:20
进点太小了,可能是剪切速率太高了,材料裂解了。你这种流道做做了的产品尺寸有较大的问题哦
作者: asd124804    时间: 2010-7-1 16:23
改成一个进胶口,且进胶口加大试试,
作者: 642781311    时间: 2010-7-1 17:05
现在尺寸就没有变大,是搭后模底进胶的,改大水口的话生产那边又投诉不好剪,品质退货,不过现在改成了边上潜薄片骨位进胶了,现在好点了,为了这水口把模具都改烂了,谢谢各位的意见!
作者: yangtao830116    时间: 2010-7-16 20:29
提高模子温度;
增大浇口尺寸;
改变浇口形状(扇形浇口);
增大冷料穴;
增大分流道尺寸;
改变浇口位置;
改善排气
提高料筒温度;
提高喷嘴温度;
减慢注射速度;
增大注射压力;
作者: JS007    时间: 2010-11-15 04:29
谢 谢~~~!
作者: laun    时间: 2010-11-15 12:44
642781311 发表于 2010-7-1 13:49
是两边上的那2个产品先走满胶哦,不是中间2个


正解!
作者: 陈雄a    时间: 2010-11-18 16:38
这样不好打!流道不是很合理吧
作者: haoyue312    时间: 2010-11-23 22:04
进胶不平衡,想把每个产品都调好几乎不可能
作者: 63943106    时间: 2010-11-25 09:40
这产品是不是POM材料来的
作者: 深夜    时间: 2010-11-25 09:57
不平衡...........
作者: 73946    时间: 2018-11-26 14:26
好!!!!
作者: a8012024    时间: 2018-11-29 06:39
谢谢分享  




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