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标题: 热流道疑难杂证总汇 [打印本页]

作者: songbst    时间: 2011-1-10 15:32
标题: 热流道疑难杂证总汇
希望大家把遇到热流道的问题写出来,大家共同讨论解决。
作者: songbst    时间: 2011-1-10 15:33
自己先顶一下。
作者: songbst    时间: 2011-1-10 15:34
客户用过比较多的热流道,完全可以自己安装整套系统。一般的小问题都不会麻烦我们的。但有一次客户反映我们做的一套一出四的系统,有两个热咀不升温。在没去客户那里时我分析可能是感温线烧了,但我又想,那是进口的发热丝,绝对不会那么容易烧呀。至于模板压到线,我想是可以排除的,因为这套是我亲手安装的,客户也是很有经验的,绝对不会犯如此低级的错误的。在现场我用万能表检查线路,都是好的。是不存在不升温的,于是我用温控箱检测发热丝升温的情况,升温也是正常的。心想是让客户忽悠,但客户坚持说昨天试模时确实有两个热咀不升温,不得不卸模。我让客户把模具再装上昨天试模的那台啤机试。结果出现了客户所说的情况。刚才已经排除了热流道系统是没有问题的,温控箱也是没有问题的,只是换了一台啤机才出现这种问题的,难道啤机出现问题了,刚才还用的好好的。经过仔细观察,发现温控箱的电源指示灯只亮两个,有一个不亮。以此可以判断从啤机输入到温控箱的电压不够380伏,只有两相电,满足不了温控箱对电压的要求,所以会有两个热咀不会升温。
作者: songbst    时间: 2011-1-10 15:35
客户的产品是苹果手机座充,用PC料成型,产品表面要求极高,不能从前模进胶。我司设计的方案是YUDO18CC型单咀,从产品后面中间的位置进胶。首次安装试模时,客户反映热咀有冷胶,导致产品进胶位置背面有一点印子。第一次分析原因认为和发热丝一体的感温线感温不准,更换新的感温线,再次试模,问题仍然存在;第二次分析原因认为发热丝功率太高,更换国产700瓦的扁的发热丝。再次试模,问题有一点改善,用了两天后,客户反映又有冷胶。拆出热咀检查发现咀芯的尖磨损了,更换新的咀芯让客户试模,这次更糟糕,咀尖把出胶口挡住,这是换咀芯时没有清干净热咀里的胶导致的。重新把咀芯拆下来清干净热咀里的残胶并装好。还有把热咀后面与炮筒的位置挖深5MM,防止热咀与法兰接触太多而把热量导走。让客户试模,又好了。但过一段时间又出现冷胶。客户也请同行去帮忙解决问题,同行给他换一根进口的发热丝和单独的感温线,并把感温线往前移了10MM,让感温线能探测到咀尖更准确的温度。客户说这一招用的好,啤了很长时间都没有冷胶。但后来还是不稳定,时好时坏。这个问题本人最终也没有解决好的,最终分析是出方案时太掉以轻心,没有充分考虑好方案,与客户沟通清楚,不知道产品要求如此高,总以为单咀不会有什么问题的。对产品表面要求高的方案欠缺经验。要解决这个问题只有改方案。但改方案客户会很难接受,因为太麻烦了。
作者: songbst    时间: 2011-1-10 15:36
客户的产品是光电产品,精密度极高,是手机照相机上的零件。产量极大,常年生产。产品为一模八件,产品与水口料的比为2:8。客户要求做热流道节约原料,从而节省成本。客户不要求全部水口料能节省,(其实客户的产品是不可能实现无水口料的,因为产品很小,模具也很小,能装一个热咀已经很不错了)要求能把主流道的水口料节省下来就算成功。模具原来是用冷流道注塑的,前模部分多了一块弹板,目的是先把水口料拉下来,再进行链轮旋转脱产品的螺牙。此模具为二次分型的结构。做这个方案遇到几个问题:(1)、使用本司最小的13型号的热咀都不能装进客户的模具里。必须开发一款更小的热咀去配合客户的模具,热咀越小越难加工,成本越高。(2)、由于客户的模具是二次分型的,热咀咀头部分必需设计斜度,方便弹板弹开。单咀咀头设计斜度,那是头一回。(3)、客户是用原有的旧模修改的,模具已经做了热处理,要在模具上攻牙是不可能的,必须用原来的牙孔锁模具法兰,这样的法兰又要特殊设计。经反复修改,论证,售前把这些问题都克服了。但是当我们做好了热咀,与客户改好的模具相配合时,却发现客户模具斜度部分是用电脑锣加工出来的,与我们的热咀配不上。开模时,前模无法弹开。解决方法是:拿客户的模仁回来,把热咀斜度车小,用模仁实配。热咀咀头必须在冷态时就能配到模仁的平面,斜度最好是单边缩0.02MM。
         第一次试模时,水口料断在咀头里。初步判断是不出胶,怀疑发热丝功率不够高,发热丝是用麦道的,功率为250瓦。更换成意大利诺特菲尔的,315瓦的发热丝。把水口斜度加大,并抛光。第二次试模时水口还是断在咀头里。当功率足够大,水口斜度足够大时,水口还是不能脱胶,则要考虑热咀咀头部分是否与模具紧贴。检查发现模具开模时,热咀咀头与模具是不接触的,只有合模那几秒种才接触。由于热咀与模具接触的时间很短,无法把咀头的热量导走,咀头里面的胶得不到冷却,尚处在融熔状态,所以不能把水口从咀头里拉出来。这是本案例不成功的重要原因。找到原因后,我把热咀从直径10加大到12,重新做一个热咀,热咀由一体咀改为三件套,由本体、咀芯和咀头组成;咀芯用尖点的形式。用国产300瓦的发热丝。把客户的模仁与热咀避空的地方镶起来,重新用慢走丝线割斜孔。再次试模时,前面几啤都可以把水口拉出来,第四啤水口就断在咀头里了。我知道水口断在咀头里是因为温度太高了,但该改的地方都是改了,在结构上已经是没办法想了。只有从注塑机下手,我建议调机师傅把冷却时间加长,结果成功了,连续一小时注塑成功。接着下来连续一星期测试也没有什么问题。
作者: 论坛思思    时间: 2011-1-12 19:43
热流道模具要丰富经验才行
作者: lixin    时间: 2011-1-14 08:53
开始接触热流道
作者: 无方    时间: 2011-1-14 08:57
楼住总结的都比较典型 而且实际身、生产中不容易被找到
作者: songbst    时间: 2011-2-16 15:45
谢谢https://www.ds-tip.com/
作者: CHARLESCANDY    时间: 2011-2-20 11:41
好资料,谢谢不辞辛劳的讲解!
作者: majun    时间: 2011-2-20 13:03
非常不错,和实际联系大,顶
作者: songbst    时间: 2011-2-21 14:59
如果有人喜欢,请顶一下。我还有很多这方面的总结。
作者: juanzhi_happy    时间: 2011-2-21 16:15
ddddddddddddd
作者: songbst    时间: 2011-4-4 14:27
气缸的压力如何计算?
作者: zhangyajie    时间: 2011-4-7 14:55
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: ksandroom8    时间: 2011-4-8 23:17
来支持一下热流道的啊
作者: raohui88    时间: 2011-4-13 14:43
PC料药瓶啤货产品打得很全,但是产品出现不规律发黄,啥原因?求高手指点。
作者: zcs503    时间: 2011-8-5 15:33
raohui88 发表于 2011-4-13 14:43
PC料药瓶啤货产品打得很全,但是产品出现不规律发黄,啥原因?求高手指点。

设计时没有考虑胶料停留时间,胶料在注塑机和热流道停留时间太长,或者剪切率太大,导致发黄。
作者: 229402893    时间: 2011-8-11 22:22
谢谢分享!!!
作者: wl2l    时间: 2011-8-11 22:55
谢谢楼主细心讲解,我很受教,我要向你学习。
作者: 郎青    时间: 2011-8-22 18:53
开始接触热流道
作者: zmils    时间: 2011-8-27 10:04
很强大!!!!!!!!!!!!!!学习了!!
作者: baoda333    时间: 2011-10-6 21:32
楼主的经验真的很丰富,谢谢分享
作者: androom    时间: 2011-10-8 22:28
本帖最后由 androom 于 2011-10-8 22:30 编辑

热流道方面的,要来支持下的 https://www.rld512.com/
作者: zcjxp    时间: 2012-2-5 09:49
楼主的经验真的很丰富,谢谢分享
作者: 阿木728    时间: 2012-2-13 23:46

作者: 彭宜文    时间: 2012-2-19 13:57
作热流道真的需要很丰富的经验。有些问题很难找到原因。

作者: hywbf    时间: 2012-3-3 15:54
有用的
作者: hywbf    时间: 2012-3-3 15:57
songbst 发表于 2011-1-10 15:35
客户的产品是苹果手机座充,用PC料成型,产品表面要求极高,不能从前模进胶。我司设计的方案是YUDO18CC型单 ...

多顶顶
作者: hywbf    时间: 2012-3-3 15:59
songbst 发表于 2011-2-16 15:45
谢谢https://www.ds-tip.com/

好资料库
作者: hywbf    时间: 2012-3-3 16:01
wl2l 发表于 2011-8-11 22:55
谢谢楼主细心讲解,我很受教,我要向你学习。

学习了
作者: hywbf    时间: 2012-3-3 16:02
有用得着的多顶顶
作者: hywbf    时间: 2012-3-3 16:03
要币了
作者: songbst    时间: 2012-3-3 16:46
PC料药瓶啤货产品打得很全,但是产品出现不规律发黄,啥原因?求高手指点。
这种情况建议用铜套的加热器,温度稳定一点,感温线用进口的。还有如果停下来修模,最好把温度调低100度。
作者: songbst    时间: 2012-3-3 17:25
客户的产品是一个PC料上盖,表面要求很高,要做成倒装模,OL型热咀。客户担心是否能打满和是否有冷胶,做方案时可以满足客户提出的要求。由于有做单咀的经验,注塑的是ABS的胶料,本以为这个单咀没什么好顾虑,不会有什么问题的。但是客户试模的结果是进胶口背面有缩水。经过开会检讨,得出结论是大水口的大端过大。后来把大端改小问题就解决了。
            通过这个案例可以得出一个经验:当一个产品只用一个大水口进胶,并且打在产品中心,产品厚度大约2.2~2.5毫米时,大水口的大端尽量做小,不能超边4.5,即产品的壁厚乘以2。如果大端做得太大,超过4.5,产品定会缩水。

作者: songbst    时间: 2012-3-3 17:31
客户的产品是42寸电视机前框,采用一出八针阀系统。那天两个客户同时要求试模,而我们的售后工程师分身乏述,无奈只好让客户自已动手安装热流道系统。因为这个客户以前用别家的热流道也挺多的,我们相信客户有能力装好。第二天我们赶到时,模具已经装在啤机上,准备试模时却发现热流道系统的线路全部都是通的,但接上温控箱时,有几个卡报警,报警显示为保险管烧掉。我换了一个新的保险管进去再试,连续5次,5个保险管都是烧坏了。可以判断出这种情况只有线路漏电才会使保险管煤烧坏的。
        于是要求客户把模具拆下来,打开面板,把分流板吊起来,发现有两个热咀的线被分流板的隔热介子压烂了,正是中间的那两个热咀,后来检查发现是出线槽被客户改了方向,导致出线时要把线折过来。也是因为这两根线被压坏了,与模具接触导致漏电。还发现有一个阀针被加热得紫黑,热咀也紫黑,一看就知道是被高温加热过的,温度至少有500度以上才会烧成这样的颜色。后来证实是因为温控卡的可控硅被击穿,控温不准,显示几十度,但实际上已是400多度了。这并不是发热丝和感温线出问题了,而是温控卡的可控硅出了问题。
            等我们更换新的发热丝,重新把线路接好,再次上注塑机注塑,接上时间控制器注塑几啤后发现,有三个热咀不出胶,怎么调时间控制器也没用。检查电磁阀,手动控制阀针,阀针可以活动,但注塑时有三个热咀不出胶,可以排除电磁阀没有故障。再检查时间控制器,按“OPEN”时,阀针没有反应,如果正常时,按时间控制器的手动控制时,阀针是会活动的。现在阀针不受时间控制器的控制,可以判断是时间控制器有故障。后来不用时间控制器和电磁阀来控制气缸,结果产品终于打满了。
            但好景不长,试了二十几啤后,发现有一个热咀报警,显示的意思是感温线开路。几天后再次拆开前模面板,发现里面漏胶了,胶把分流板和热咀都包住了。
           从这个案例可以学习到:(1)、模具上啤机之前,一定要用万能表检查线路是否通电和漏电。最好用温控箱升温检测。这只是举手之劳而已,但做与不做却影响重大。如果线路不通电,装上啤机上才发现,又要把模具卸下来,费时费力,影响生产时间。如果是漏电,问题更严重,不管是电到自己还是客户都不是一件好事。所以,每装完一套模必须检查线路是否通电和漏电,这是对自己负责任更是对客户负责任。有时候客户并不当时就试模,可能要过两天才试模,试模时才发现线路不通,就会打电话叫我们过去检修。这样会耽误客户很多的时间,在路上匆匆忙忙的开车,也容易出交通事故。(2)、在现场的观察能力和判断能力要非常强。这源于平时知识的积累和勤动手。比如,温控卡的故障,报警显示并不是中文,要懂得把其显示的符号与温控箱贴的“报警信息对照表”对照,解读其含义,明白故障原因后才去解决问题。不要遇到报警时措手不及,怀疑这样那样的问题。还有就是关于时间控制器的,平时遇上要装电磁阀和时间控制器的模具在生产时,要多观察其正常的状态是怎么样的,等到出故障时就可以很快做出判断。(3)、每装一套模具,都要按步骤去做,省略步骤会给自己带来麻烦的。比如,这次我们相信客户已配好红单丹,而省略了这个步骤,造成严重漏胶的后果。(4)、装大模时一定要注意每个热咀与模具接触的地方要配到红丹;每个阀针套盖要与分流板和面板配到红丹;还有上下的隔热介子、中央垫块要和其与模具或分流板接触的地方配到红丹。由于模具比较大,电脑锣不可能一次加工出来,要分两次加工,所以分流板的腔板深度可能会有两种深度,配热咀法兰时一定要注意调整热咀的高度,以最低的热咀高度为准,其它高的热咀要磨去高出来的厚度。每个热咀与分流板接触的地方都要配到红丹为准。(5)、修针阀系统时注意,一定要把阀针套里的胶清干净,配顺。否则把面板盖上去后再把阀针装进去时,有可能因为有胶而配不进去。在没有盖面板之前可以先把阀针配进去试。最好在清阀针套的胶时,把阀针整个配进去,配到底。不能只配一半,有时前端可以配进去,但后面却配不进去。(6)、新客户第一次安装热流道时,我们必须安排售后工程师去安装,如果安排不过来,也要请同行外协。首先我们不知道客户对热流道的了解程度,还有安装经验,把价值几万块的产品给客户自己安装,客户安装不到位或导致配件损坏,客户是不负任何责任的,我们只能吃哑巴亏。

作者: songbst    时间: 2012-3-3 17:33
产品为19寸液晶显示屏前框。客户试模时有气从消声气里出来。更换新的消声器,仍不好,更换新的铝板,问题还是存在。最后把整套气缸密封圈更换掉,以为能把问题解决,结果没有解决。上面的经验说到,当我们的产品没问题时,问题仍然存在,那就要从客户方面去排除问题。经检查发现,客户开气缸腔时,开深了4毫米,与进气道错开了4毫米,当我们把气缸取出来时,气道把密封圈刮破了。密封圈刚好封在气道孔的3分之一处,没有完全封住气,即便密封圈没被刮破,气也会往消升气里面跑出来。
作者: songbst    时间: 2012-3-3 17:33
从这个案例可以学到一点:在装气缸时,要检查气缸没问题,更要检查客户安装气缸的腔是否加工到位。安装好气缸时,一定要通气检查是否有漏气现象,如果有,一定要在模具没有上啤机之前把问题解决,以免影响客户试模。
作者: songbst    时间: 2012-3-3 17:35
一出二的系统,啤POM料,客户反应温度要调到230度才能啤出产品,正常范围是190度。客户还反映热咀里有冷胶,注塑不能停等问题。把整套热流道拿回来检查,发现铍铜芯比设计的尺寸短了1毫米,导致热咀前端包胶为1.6毫米,包胶过厚。由于POM对温度敏感,冷却较快,所以注塑不能停,停了即造成冷胶,冷胶导致不能注塑,客户只有提高热咀温度才能正常注塑。但温度高,对产品的质量有影响,产品的脆性增加。
作者: songbst    时间: 2012-3-3 17:35
从这个案例可以体会到:产品的品质检查很重要,即便只相差1毫米,都会给售后带来麻烦。当出货时发现这个问题时,一定要把问题解决了才能出货,不能抱有试试行不行的心理。
作者: 进攻    时间: 2012-3-11 15:56
CHARLESCANDY 发表于 2011-2-20 11:41
好资料,谢谢不辞辛劳的讲解!

顶下

作者: songbst    时间: 2012-4-25 10:25
拉丝现象是热流道模具比较常见的问题,在我平时的工作经常会遇到客人问我如何解决?首先我在这里纠正一个误点,拉丝现象是模具开模后,产品浇口处形成细丝,这条细丝粘在产品上或留在模内形成的一种产品缺陷。拉丝现象和流延、冷料块现象是不同问题点,鉴于很多人将其混在一起,在这里为大家做一个简单的解释。
作者: songbst    时间: 2012-4-25 10:26
拉丝现象造成原因大多都是浇口或热咀流道冷却不足造成的,但不是所有的拉丝问题都是由于温度引起的。首先产品材料的特性影响很大,例如PP、PE、POM等材料,比较容易产生拉丝现象,再者模具调试时背压太大或者保压时间太短也会产生拉丝现象。既然拉丝现象和这么多因素都有联系,那么我们如何杜绝拉丝问题的出现?
作者: songbst    时间: 2012-4-25 10:26
工作中,我想很多热流道供应商都会提到“方案”这两个字,的确在模具行业飞速发展技术不断成熟的今天,“方案”的好坏就是体现热流道公司实力的标本。当然杜绝拉丝现象出现的首要前提就是热流道结构方案没有问题,结构有问题首先我们要考虑解决结构的问题,例如热流道通咀改尖嘴;开放式系统改为针阀式;热咀头部增加一个防拉丝垫块等等。这些结构上的问题,最好在热流道方案定制的前期都考虑进去,避免后期的整改。下面我就以针阀式和开放式分类谈一谈拉丝现象的解决方案。
作者: songbst    时间: 2012-4-25 10:26
针阀式系统的拉丝问题一般出现的比较少,少数油压系统且是阀针打在水口料上的封胶方式偶有出现,原因是当阀针封胶时,会将热咀内的一段塑胶往前推到水口位,而当针到位时,水口内的料一部份冷却收缩,油压系统相对气压压力虽然大但速度却慢,所以热咀内被挤出的胶容易沾在阀针表面形成拉丝。解决方案如下:
1. 热阻采取两段加热的方式。
2. 缩短阀针的行程,减小阀针对水口料的影响。
3. 阀针上开回料槽,从而减少推出的塑胶。
4. 在走较量允许的情况下,减小系统的浇口尺寸。
5. 热咀浇口区域加冷却装置,降低阀针前端温度。

作者: songbst    时间: 2012-4-25 10:26
开放式系统的拉丝现象一般比较常见,原因是由于塑件在冷却的时候,是由浇口周边皮层先固化,如果浇口区域固化不完全时(浇口区域温度的不断输入),这时开模浇口区域的塑料被拉出形成拉丝现象。解决方案如下:
1. 降低热咀温度,如果热咀够长更改为两段加热效果会更好。,
2. 减小浇口的尺寸,从而减小浇口外部的皮层。
3. 浇口处增加水路,降低浇口区域温度,优化浇口位置的冷却过程。
4. 更换小功率的发热圈,减小塑料在热阻中的塑化能力。
5. 优化注塑工艺条件,如保压,冷却,设定回料等方面考虑。
总之,拉丝现象可能用一次试模不能保证可以解决,但通过试模得到的情况结合以上我阐述的方法结论,就基本上可以解决所有热流道模具拉丝问题。

作者: jrtip2012    时间: 2012-4-25 15:45
热流道要看产品的结构及使用的原料,来定的
作者: YAMAHA77111    时间: 2012-5-3 23:57
谢谢分享
作者: zhaohui8510    时间: 2012-5-31 10:33
只知道画热流道,至于装线等问题一窍不通,会不会对设计有影响?
作者: crlwtk    时间: 2012-12-22 16:36
经典,总结性强
作者: yanmuke    时间: 2012-12-31 23:48
来看下学习下
作者: willzeng    时间: 2013-1-3 21:08
谢谢分享,收益了
作者: _____雪候鸟    时间: 2013-1-17 23:07
学而不厌,诲人不倦。
作者: _____雪候鸟    时间: 2013-1-17 23:53
我还是得再感叹一句:楼主真好!!
作者: alex.fu    时间: 2013-2-17 13:59
好人.好资料.谢谢分享.




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