zheyiciyiwai wrote:
1,首先进入型腔的金属液形成一个极薄的 而又不完全的金属层后,被后来的金属液所弥补而留下的痕迹。2,模温过低3,内浇道截面积过小及位置不当产生喷溅。4,作用于金属液上的压力不足
顶针 wrote:
你做的是单把手柄吧,我们是同行呢,看样子你刚刚入行吧。以后多联系。
wwcqww wrote:
分流锥,主料道过长;分型面的选择也不太理想,失败的作品。压铸机多大?至少要90吨以上。
从主料道中心各偏移15mm的地方向下开两条约10mm长的进料,保证下方的填充,避免面上进料的回流;后端两侧各加两个溢料,排气20mm*0.25mm。选择较大吨位的机器应有改善。
DANIELLU wrote:
这是最简单的一件啊,一次就能搞定啊
tolvyz wrote:
你这水龙头把柄.1.大毛病浇口离产品距离太远.2,手柄两侧渣包未设计,可补加.3,啦吧筒浇口尖口太小,内空倒拉钉太粗,太长影响进料,4,材料要好,温度要控制好,5.模温要增高,但要控制.------------如你在25T机上,那就别想做产品.我是专业做,铜压铸件产品,好多零部铸件配于水暖产品.请问;朋友那里人,你因该告知别人.-------有事联系我;13566266878-------记主-----(-压铸件,百病是用口入)
supsdragon wrote:
1、所提供的是冷模的产品,不能做出最合理的判断和修改方案;
2、分型面的选择不错,只是不太合理;
3、锌合金压铸模具的分流锥、浇道和排料都不是这样设计的;
搂主的这个中空把手除了表面的水纹以外不可避免的存在起泡,该产品从进浇开始就产生包气,抛光必定会产生气孔等缺陷。所以个人认为表面的水纹通过调机可以控制到可以接受的范围内,但是在抛光之后进浇和排料部位的气孔该如何解决?
可以提供的模具修改方案,楼上的朋友基本上已经提供,搂主也肯定试过了,能否告知这么长时间以来修改的结果。
原帖由 fjl908143 于 2006-6-17 07:36 发表
用数据说话,这个产品的投影面积?多大吨位的压机?内交口尺寸算过吗?最近我的重要心得.很多人搞了很多年的设计,我也是,从来没有数据,受力的分析,尺寸的得出都是抄人家 的,这就是为什么模具总是做不好的原因.90T的压 ...
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