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标题:
【求助】冲3.0MM不锈钢
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作者:
JPVIPGAH
时间:
2004-1-2 18:21
标题:
【求助】冲3.0MM不锈钢
紧急救助:
冲3.0MM不锈钢直径6.0之B冲总是断挂台,该怎么处理?
作者:
3g
时间:
2004-2-20 13:34
我知道的可以烧氩焊,可以在线切割割个直径3的孔挂住,不知正确否???
作者:
congcong
时间:
2004-3-1 20:05
将头部直径加大,如果还不行的如,用回火工艺降低挂台部的硬度。
作者:
bjtv
时间:
2004-3-1 21:20
3楼讲的方式较好
作者:
JPVIPGAH
时间:
2004-3-2 12:29
回火不行
作者:
13张
时间:
2004-3-3 16:24
如果是大批量,做个夹具,用电脑锣就行啦!
作者:
jxhaha
时间:
2004-3-4 00:00
断“挂台”?“挂台”是什么术语?台湾的?
俺想如果是指限制轴向自由度的一般凸模的几何特征在GB/T标准中叫做“头部”
如果是这个意思,断“挂台”要不断,就是增加“挂台”的厚度——GB叫做“头部”的厚度
说明一下:GB的术语是有语病的,明明是“尾部”,是“凸模尾部”这所谓的标准叫“头部”
作者:
duandesign
时间:
2004-3-4 12:38
增加挂台的高度做到8.0左右再就是要有R0.5~R1.0过渡
作者:
JPVIPGAH
时间:
2004-3-4 13:23
好像都不行啊
作者:
AXA
时间:
2004-3-4 13:45
用钨钢做冲头!
作者:
剑少
时间:
2004-3-7 16:42
会不会是凸模和凹模的间隙太小?
我冲过5.0MM厚的不锈钢板都没出现过这样的问题!
作者:
dhb73914
时间:
2004-3-8 08:38
我在冲1mm不锈钢时也出现过这个情况,小孔凸模挂台老断,缩小凸模与固定板间隙,过盈配合就可以了。
作者:
JPVIPGAH
时间:
2004-3-9 07:57
多谢!
作者:
lwm
时间:
2004-3-12 14:52
1.消除凸模与垫板之间的自由间隙
2.挂台根部R要有
作者:
wjsf
时间:
2004-3-14 20:28
用进口A冲 沉头不要烧焊 铣槽固定
作者:
FULI
时间:
2004-3-15 18:05
这事以前也出现过,不过没你说的那么厚,你这样试试,作整体冲头,用直径8到10的冲头磨出前面的冲子尺寸,夹板与上垫板之间留出0。2MM间隙,这样就可以解决
作者:
ear
时间:
2004-4-25 16:01
可采用沖子研磨斜度固定﹐這樣受力好.
作者:
luqunxing
时间:
2004-4-25 19:02
这么简单的事情被你们搞复杂了,你把冲头做成3节就行了。
作者:
liwenyu
时间:
2004-4-26 12:56
说了半天不知道楼主的模具间隙是多少?根据我的经验,九成是你的模具间隙太小了,在产品允许的情况下,凹模尺寸尽量加大,保证不会断挂台。
我们曾经冲过6mm的汽车弹簧钢板,一开始也是断挂台,后来加大凹模孔径就再也不断了。
作者:
xsb
时间:
2004-4-26 15:13
各位老师:我有一产品是冲件,是0.38厚 的1gr17ni7的不锈钢的,用什么模具钢做冲头才好用长久.我已试了好多材料,最多只能用半天.哪位师傅有经验?
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