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【求助】铝合金压铸中的气泡问题

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发表于 2005-12-6 11:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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我公司在生产某汽车配件时,遇到了一个非常棘手的问题。由于解决产品内厚实部的气孔问题,特意在动模加了一个压实销(活动的型芯)给予局部压实,内部的气孔确实没有了,可是在压实销正对面的定摸产品表面出现了非常大的气泡。调整工艺,也就是缩短压实销进入的时间,气泡就没有了,可是内部出现了大气孔;延时压实销进入的时间,内部气孔没有,外部出现了大气泡。由此可见,可排除气泡基本产生原因:1。压射速度 2。铝水温度,模具温度 3。模具排气 4。涂料喷洒。。。想来想去,实在找不到一个好的解决方法,特上网请教各路高手,你们在生产过程中遇到类似的情况吗?有什么好的解决途径吗?在这先谢谢大侠了~
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发表于 2005-12-9 14:11:46 | 只看该作者
你的这个问题我遇到过,其实你拔压实销进入的时间调整的迟一点,在定模的相应位置冷却水关小一点,喷涂的时候不要特意去冷却,保持模具的热平衡就可以解决了,祝你早日解决。
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发表于 2005-12-11 13:08:47 | 只看该作者
选择局部增压之前应该先考虑通冷却水进行点冷却,可以试试。如果还不行只能改模具了,可能进料口和浇道都要改掉(可能要重新开模),使卷入气体分散到别处。也就是说 这是模具设计不合理造成的。如果还不行,可能是零件设计的问题。可能是零件设计不合理也可能是零件有特殊性只能这样设计。如果是后者只能在模具设计上下工夫了,设计的巧妙一点。我想直接的办法 也只有通冷却水和对模具进行局部修改了。还有就是这个零件是不是压力密封件,这个地方加不加工,加工余量是多少,可以跟客户商量一下如果不 影响使用的情况下 放宽要求。
个人见解,不一定对。
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发表于 2005-12-11 17:45:51 | 只看该作者
以前也碰到过,那个部位是功螺纹的,与相连壁厚比例很大,材料流动性也差.
我们采用的方法是:1)加了一条加强筋.2)静模对应部位镶一个排气.有一点效果.
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发表于 2005-12-12 17:03:28 | 只看该作者
谢谢各位大侠的帮助~
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发表于 2005-12-13 09:47:58 | 只看该作者
这是一个有实用帮助的帖子,高手多啊!
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发表于 2005-12-25 16:13:07 | 只看该作者
采用超低速,气泡处模温太高,加点式运水即可,我遇到一个相似的模就是这样解决的!mmphkqgs@163.com
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发表于 2005-12-27 11:29:58 | 只看该作者
不能设计镶件做排气槽吗?
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发表于 2006-1-25 16:52:12 | 只看该作者
如果是加工部位,可以减小加工量;可以从熔炼工艺考虑,比如精炼和加变质剂等
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发表于 2006-1-27 00:37:50 | 只看该作者

have a test

maybe you can try a cae soft ware to simulate it
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