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1
发表于 2006-5-10 17:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于附件的BOSS,设计时柱位胶太厚缩水,有什么办法可以不换模具丝筒改善。我以前见工碰到一个人问我这个问题,但是实际工作中没有出现这样的问题的,因为有一点经验的人都不出现这样的问题。不知道有没有好的办法。

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2
发表于 2006-5-10 17:51:19 | 只看该作者
加厚料厚(改2.0到3.00);吊高丝筒针(1.7尺寸的针);调机和改入水
3
发表于 2006-5-10 18:01:59 | 只看该作者
楼上的真高啊,连模具都说到 了,感觉3.0是不是加得太多了,有没有更好的。
4
发表于 2006-5-10 21:09:40 | 只看该作者
針加長1mm.根部做火山口結構可解決
5
发表于 2006-5-10 21:12:28 | 只看该作者
楼上的高手画个简图吧,什么火山口有点不明,是不是BOSS偷料那种啊。
6
发表于 2006-5-11 08:44:33 | 只看该作者
原帖由 tingyuge 于 2006-5-10 17:29 发表
对于附件的BOSS,设计时柱位胶太厚缩水,有什么办法可以不换模具丝筒改善。我以前见工碰到一个人问我这个问题,但是实际工作中没有出现这样的问题的,因为有一点经验的人都不出现这样的问题。不知道有没有好的办法。



是不是去其他公司考你的啊,其实那是考的人没有什么水平,其实如果缩水,供应商会帮搞定的,缩水的原因除了料厚,不一样,还有就是不同厚度处要平滑过渡
7
发表于 2006-7-6 23:32:12 | 只看该作者
4楼的方法是对的
8
发表于 2006-7-6 23:34:48 | 只看该作者
原帖由 caoshixin1 于 2006-7-6 23:32 发表
4楼的方法是对的




正解。。。
9
发表于 2006-7-7 16:07:41 | 只看该作者
同意6楼的说法,缩水问题注塑厂可以解决,最主要的是此产品结构不难,很容易
10
发表于 2006-7-7 16:31:45 | 只看该作者
基本同意四楼的说法,但总厚度只有两毫米,你再下沉一毫米,而且要凹陷,感觉是不是太薄了,我的建议是下沉少一点0.5mm,或者基本不下沉,制作成下凹。
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