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镁合金(AM60B)浇口设计?

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发表于 2004-10-8 11:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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我公司在生产镁合金件时,由于零件大,结构复杂,壁薄。在零件浇口尾部,发现大量的微裂纹和针尖大小的浇不足空现象,废品率很高,而且同时出现缩孔。通过一段时间的生产,我发现这些问题与我们的设备有一定的关系(1200T 冷室压铸机)。但是主要问题应出在浇口上,那位大哥有没有镁合金的相关浇口设计资料和经验。最好有现场经验。
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发表于 2004-12-29 11:55:04 | 只看该作者
同行呀,兄弟哪里高就呀?
ssmqwer@163.com
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发表于 2005-1-10 15:17:55 | 只看该作者
我公司在生产镁合金件时,由于零件大,结构复杂,壁薄。在零件浇口尾部,发现大量的微裂纹和针尖大小的浇不足空现象,废品率很高,而且同时出现缩孔。通过一段时间的生产,我发现这些问题与我们的设备有一定的关系(1200T 冷室压铸机)。但是主要问题应出在浇口上,那位大哥有没有镁合金的相关浇口设计资料和经验。最好有现场经验。  
  
资料没有,但经常解决镁合金件(零件大,结构复杂,壁薄)在零件浇口尾部,发现大量的微裂纹和针尖大小的浇不足空现象.-----我想谋求月薪12000元工作
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发表于 2005-1-10 21:36:50 | 只看该作者
我认为可能有以下几方面的原因:
  1.镁汤内可能含渣太多.
  2.高速转换点可能靠前,可实验将高速切换点放在GATE之后
  3.增压不够,造成补缩不够.
  4.检查油路是否设计合理?
5
发表于 2005-1-11 12:24:05 | 只看该作者
非常谢谢jackleeloveyou的建议
  
我自己也采取了一些措施,效果比较明显。
1、改变浇口,扩大并使浇口对称分部
2、封零件周边6个渣包(溢料槽)
3、更换直径更大的压射缸
4、降低增压(分析后发现,该零件与增压关系不大)
5、提高2nd速度
  
镁合金有些薄壁件其实需很小增压也能成型。
6
发表于 2005-1-11 13:59:47 | 只看该作者
有没有产品照片呢?
7
发表于 2005-1-12 11:24:48 | 只看该作者
无相关照片
相关尺寸大致如下:
长:330mm
宽:300mm
高:110mm
平均厚度,3.3mm
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发表于 2005-1-12 20:05:19 | 只看该作者
那样不能根本解决裂纹,只有让高手来改流道才行
9
发表于 2005-1-13 09:55:26 | 只看该作者
不知你对金属流道有什么高招,我只是适当变动了浇口,另外我发现,速度对镁合金压铸还是起不小作用的,
我现在最关心的是零件末端的气缩孔,裂纹都较次要。
10
发表于 2005-1-13 12:18:47 | 只看该作者
没有产品图样很难分析出来。
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