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奇菱科技(奇菱)成立於 1964 年,隸屬於奇美集團當中的一員;業務範疇從成立最早期的 PE 產品加工,擴展到塑膠染色、複合材料等領域。四十多年來,在台灣塑膠加工的領域當中,一直扮演著重要的角色。於 2000 年,跟隨奇美集團的腳步往光電領域發展而轉型。自精密染色事業部後,奇菱又陸續成立 精密加工事業部、背光模組事業部及電子事業部,並於 2007 年,再成立 LCD 模組事業部及投影機事業部,全力深耕「 平面顯示器 」材料、零件及系統供應鏈之垂直整合。(資料來源:奇菱科技 https://www.chilintech.com.tw) 隨著時代的演變,近幾年來奇菱科技為配合奇美集團往光電領域發展而進行企業轉型,由傳統染色配料代工進入精密射出成型加工領域。奇菱科技主要發展項目即為TFT-LCD之相關零組件,如:背光板支架、液晶螢幕顯示器外殼、背光板邊條等。由於各零組件的結構不同,在產品設計及成型加工上所發生的問題情況與解決方法也皆不相同。這些零組件位搭配液晶顯示器外型,常常在成品肉厚設計上有很多的差異,加上目前大尺寸 的顯示器的開發及考量成本、時效性種種問題,相對上 模具的設計開發將更具挑戰。 TFT-LCD顯示器目前都朝向輕、薄、大三項需求來發展,對於此類新產品開發上所面臨的挑戰,奇菱科技擺脫了傳統的思維,於2002年時導入Moldex3D模流分析技術,有別於以往傳統的設計流程,在模具設計初期即先利用模流分析工具驗證設計方案的可行性。 Moldex3D提早發現原始設計缺陷:
使用Moldex3D的最大優勢,即是在未成品階段就能透過虛擬分析發現設計缺陷,進而減少試模次數。第一組模流分析為原始的射出,四點進澆。在此案例中,藉由Moldex3D動態的流動波前圖,我們發現四主要問題:滯留現象、鎖模力大、壓力值偏高、與Z軸翹曲變形嚴重。 (1) 滯留現象
圖1~圖5 為流動波前圖與實際試模比對圖,由於圖中流動波前等位線中間處分佈較密集,得知此處有滯留現象。由圖中亦可以得知流動的波前分佈及熔接線產生的位置。判圖解析:藉由動態的流動波前圖,可看塑料在模穴中各時刻的充填情形,並可預測縫合線及包封位置,且可判斷是否會有短射現象發生,提供排氣孔位置安排等之參考。 | | | 圖1. 原始設計流動波前圖 | 圖2. 原始設計試模短射圖 | 圖3. 原始設計流動波前圖 | | | |
圖4. 原始設計試模短射圖
| 圖5. 原始設計流動波前等位線圖 | |
(2) 鎖模力大
圖6~圖7 澆口射出壓力及鎖模力曲線歷程圖,壓力分佈高114MPA(1 MPa=9.8kg/cm2)且所需鎖模力大1200 ton。判圖解析:藉由安裝感測器在噴嘴點上,來瞭解模穴內動態的壓力變化,觀察塑料在模穴中各時刻的充填壓力歷程情形,並可得知流道及澆口所佔的壓力值,且可判斷壓力降是否過大,提供流道設計或成形條件等之參考。 | | 圖6. 原始設計試壓歷程曲線圖 | 圖7. 原始設計鎖模力歷程曲線圖 |
(3) 應力值偏高
圖8 為充填剪切應力分佈圖,此應力值偏高產品中間處在1MPa影響產品變形的主要因素。判圖解析:剪切應力代表塑料在加工過程中由於剪切流動造成的應力大小。可由圖判別塑料流動應力是否過高,以做為是否使塑膠材料產生裂解及過高殘餘應力 (residual stress)造成成品變形的參考。在一般的成品其此值應不大於0.5 MPa (1 MPa=9.8kg/cm2)。 | 圖8. 充填剪切應力分佈圖 |
(4) Z軸翹曲變形嚴重
圖9 所示為Z軸翹曲變形分佈圖,變形量範圍-1.46~1.56mm高低差共3.02mm (實際試模3mm以上)。變形位移量己超出產品公差範圍,翹曲情況非常嚴重。 | 圖9. Z軸翹曲變形分佈圖 |
透過模流分析成功改善設計結果:
原始設計成品充填到中間處因肉厚變薄,充填不易有滯留現象,因充填不平衡狀態,導致成型壓力及鎖模力竄升的問題,且中間薄區 域有過高的殘留應力問題,也因收縮不均導致翹曲變形嚴重及黏母模等問題,因此此組設計將中央區域加厚,以期能改善上述等問題。
(1) 圖10~圖14 為流動波前圖與實際試模比對圖由圖中流動波前等位線分佈較均勻,表示滯留現象已解決。 | | | 圖10. 設計變更─波前流動圖 | 圖11. 設計變更─試模短射圖 圖 | 12. 設計變更─波前流動圖 | | | | 圖13. 設計變更─試模短射圖 | 圖14. 設計變更─流動波前等位線圖 | |
(2) 圖15~圖16 澆口射出壓力及鎖模力曲線歷程圖,壓力分佈降低為89MPA(1 MPa=9.8kg/cm2)且所需鎖模力降低為920 ton。 | 圖15. 設計變更─設壓歷程曲線圖 圖16. 設計變更─鎖模力歷程曲線圖 |
(3) 圖17 剪切應力分佈圖,此應力值皆小於0.5MPa以下。 | 圖17. 剪切應力分佈圖 |
(4) 圖18 為Z軸翹曲變形分佈圖,變形量範圍-0.52~0.56mm,高低差為1.08mm (實際試模1mm以下)已有顯著的改善。 | 圖18. Z軸翹曲變形分佈圖 |
就低縮水率非結晶性材料而言,其成品設計壁厚變化大致可控制在20%~25%以內,如此成型壓力、剪切應力、鎖模力皆可獲得大幅度的改善,因此在應不同模具設計、產品設計、塑膠材料選擇及射出機台加工條件設定,均可以在成品未開發模具之前做模流分析評估,可大幅降低因無謂的試模及修模的浪費。
| 試模結果前、後兩組變型比較圖 |
大量節省時間與金錢
奇菱科技李茂松總經理提到:「近幾年來,TFT-LCD顯示器市場競爭非常激烈,如何降低產品開發成本,並快速且有效的進行量產,是每家廠商必備的課題之一,而透過Moldex3D模流分析技術的導入正好能滿足此需求。2002年至今,奇菱利用Moldex3D軟體所成功協助開發的模具已超過上百件,其成效不只讓開發成本大幅下降,更進一步縮短開發週期與提高產品品質。」透過Moldex3D模流分析技術在模具開發上的輔助,奇菱科技在「液晶顯示器產業」中已扮演著十分重要的角色。
[ 本帖最后由 Tommy_GZ 于 2008-12-16 11:52 编辑 ] |