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标题: PP料变形4mm,如何解决,盼各位前辈指导,急,盼回复,谢谢!! [打印本页]

作者: ljx5200    时间: 2011-11-12 16:00
标题: PP料变形4mm,如何解决,盼各位前辈指导,急,盼回复,谢谢!!
该胶件为PP料,往外变形4MM,如何解决,[attach]1107367[/attach][attach]1107366[/attach]谢谢!
作者: ljx5200    时间: 2011-11-12 16:37
补充附件

作者: ksk212k    时间: 2011-11-12 18:04
做些反止口 再把反止口用加强筋串起来
  
这东西这么长 很容易变形的
作者: su452807569    时间: 2011-11-12 18:29
如果有位置的话里边起个柱子,拉条骨到两端。
作者: 13537435971    时间: 2011-11-12 21:44
加强此处水路设计,做治具修正
作者: gxw1986410    时间: 2011-11-12 21:54
内部增加加强筋
作者: jack05529    时间: 2011-11-12 23:25
避开装配件,加肋条拉住
作者: vitingyi123    时间: 2011-11-13 08:51
楼主你結哎吧
作者: tianji1_1    时间: 2011-11-13 16:45
高手出来指点下
作者: txy800    时间: 2011-11-13 20:23
适当多加止口的同时,做治具定形!只能这样
作者: vitingyi123    时间: 2011-11-13 22:05
txy800 发表于 2011-11-13 20:23
适当多加止口的同时,做治具定形!只能这样

PP料啊,整形,有吊用
作者: chenjie0_0    时间: 2011-11-14 09:46
学习学习。。。。。
作者: other    时间: 2011-11-14 14:17
除了加荆条,模具水路冷却的可能有问题,后模接水,前模接模温,要找调机的看看,还有浇口位置有关系
作者: ljx5200    时间: 2011-11-15 08:05
图片红色圈为浇口位置
作者: xiatian93    时间: 2011-11-15 09:32
增加加强筋拉住,另外还需要把水口和冷却水路图发过来看看。
作者: zhanglingyong    时间: 2011-11-15 10:28
我觉得如果空间允许,加筋加止口
作者: rishe    时间: 2011-11-15 10:35
来学习学习。
作者: 逍遥侠    时间: 2011-11-15 11:50
拉杆的把手
作者: 逍遥侠    时间: 2011-11-15 11:50
还要留意顶出造成的形变
作者: tengfei311    时间: 2011-11-15 12:05
果断换材料或改模,结构上已经阻挡不了变形了
作者: 我是男人    时间: 2011-11-15 13:13
qianh
作者: class2046    时间: 2011-11-15 13:18
  死翹了。。
搞個骨位吧
作者: Blue water    时间: 2011-11-15 14:27

很久不来这里了。不知道楼主解决问题了没有。

觉得3楼的兄弟说得不错。

当然,如果品质要求不高、装配对手件强度很好的话,不用作反止口,打螺丝后完全可以自行校正过来。

再有PP料收缩率大,楼主在原料里面添加一定少量的玻璃纤维试试看。。。

作者: tanglongzuo    时间: 2011-11-15 14:35
期待楼主的解决方案!
作者: EnergyVan    时间: 2011-11-15 15:07
other 发表于 2011-11-14 14:17
除了加荆条,模具水路冷却的可能有问题,后模接水,前模接模温,要找调机的看看,还有浇口位置有关系

支持
作者: ljx5200    时间: 2011-11-16 18:42
23楼兄弟
再有PP料收缩率大,楼主在原料里面添加一定少量的玻璃纤维试试看。。。

请问PP料也能加纤维?如何添加比例?谢谢
作者: 407719321    时间: 2011-11-16 23:37
做些加强肋......
作者: vitingyi123    时间: 2011-11-17 00:08
ljx5200 发表于 2011-11-16 18:42
23楼兄弟
再有PP料收缩率大,楼主在原料里面添加一定少量的玻璃纤维试试看。。。

加纤价格贵了,但问题还是不会解决的。。。。。。。。。
作者: rocky5207    时间: 2011-11-17 09:30
建议:1、内部允许的情况下加点骨位;2、注塑的时候增加保压的时间,降低模具温度;3:生产线增加整形工装,注塑完成后马上放入工装自然冷却;4、入水口选择是否可以调试。  只是个人意见请参考,如有不对请大家多多讨论。
作者: ljx5200    时间: 2011-11-18 16:47
该产品水口放在什么地方合理?
作者: benny761102    时间: 2011-11-20 16:10
根椐经验,这种“C”字形结构一般是向开口变小的方向收缩,而此例是向外变形,开口变大了,一定是胶口位置的问题。处理方法:第一,前模接水后模接油温,降低料温,延长保压;第二是改胶口,胶口要尽量靠近后模。
作者: ljx5200    时间: 2011-11-22 16:29
第二是改胶口,胶口要尽量靠近后模,我不能理解,但是该产品浇口位置(在14楼图片的红色圈处)就是在后模
作者: bandeli    时间: 2011-11-25 19:08
1.找调机的试一下 看看 水道 是否合理
2. PP料 不易设计过厚 (目前只能加筋在不干涉情况下)
3.换料试一下 或 把螺丝连接改物理连接
作者: bandeli    时间: 2011-11-25 19:09
浇口也可改下试试 成功面不大

作者: bingling233    时间: 2011-11-28 11:44
学习
作者: neil_yang    时间: 2011-11-28 14:57
向外翻的变形,可以加加强筋改善。另外,改变前后模温差,可改变变形方向。但PP件的后收缩很大,请检查壁厚是否均匀。
作者: jeffrey.cao    时间: 2012-1-10 15:19
冷却做相应修正+治具固定修正
作者: johnnyboy    时间: 2012-1-15 16:02
我也是做箱包配件的。一般拉杆把手都是用ABS做的。PP的话你叫调机的老师看看,冷却时间减少一些。我估计这副模具已经是报废了。能上夹具打打样品还可以。长期大量生产的话,浪费的人工够你做好几套模具了。
作者: 夜半偷袭王    时间: 2012-1-16 19:21
本帖最后由 夜半偷袭王 于 2012-1-16 19:26 编辑

PP料呀。你有的玩了。同意楼上的。4MM模具爆了。
作者: tanxujun    时间: 2012-1-17 08:41
个人认为产品的翘曲一般都是模具保压阶段,产品个出温度分布不均匀造成,有条件的话可以用CAE软件做温度分析,这样可以优选出合理的水路分布和浇口位置,供你参考
作者: mn2008    时间: 2012-1-17 09:21
浇口在哪个位置?变形可以通过注塑工艺来调整的,适量加些加强筋还是好的,不过不要太厚,pp料要小心。最好加小三角筋,PP牌号有很多,可以选择不同材料试试。不知道改产品的要求??
作者: matthew.tse    时间: 2012-7-6 15:49
用改性PP材料,可解决这个变形。
有兴趣可以Q我:1204381833
作者: afeng076    时间: 2012-7-6 21:29
尝试加筋或者夹具定形,再或加点玻纤(一般比列是5%,15%,30%等等,一般试几次模就知道),不过用PP料就是图便宜吧,这样的不规则的曲体零件有要求有形位上的要求,建议最好不用PP,用ABS好了,也贵不了多少
作者: south9126    时间: 2012-7-9 10:13
txy800 发表于 2011-11-13 20:23
适当多加止口的同时,做治具定形!只能这样

顺便来学习学习
作者: moonchild_njy    时间: 2012-7-9 10:32
用加强筋拉住
作者: zhenshigan51    时间: 2012-7-9 11:14
加条增强筋骨扯住它防止收缩,不过PP料。。。。。。
作者: yulinfeixue    时间: 2012-7-10 10:37
如果可以,内圈部分肉加厚,使内圈收缩和外圈收缩相一致。
作者: proe666    时间: 2012-7-13 16:28
pp件本来就容易变形。这点模具设计阶段就该考虑了。
作者: wwwjieying    时间: 2012-7-13 23:55
来过,看下,学习下




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