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昨天做了个分析,这东东无论如何也要短射。

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发表于 2005-1-9 14:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天做了个分析,这东东无论如何也要短射。但前年有做过很类似的产品,根本就没有问题。不知道各位有何高见?

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发表于 2005-1-9 14:29:19 | 只看该作者
再加张图片吧。

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3
发表于 2005-1-9 17:10:12 | 只看该作者
    压力有多大?
    很多时候模拟结果短射,实际结果并不会短射,我经常碰到这样的情况。
4
发表于 2005-1-10 08:01:05 | 只看该作者
是啦,但是要作报告给别人,一短射很多结果就不能用了。
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发表于 2005-1-10 10:13:54 | 只看该作者
  要糊弄还不简单,改材料就没有问题了。
6
发表于 2005-1-10 12:19:19 | 只看该作者
     但现在关键是有的地方做了修改,换材料之后你的射压锁模力都会有所不同。最主要的是这东东我既做模流分析还要做模具设计,如果到时真的短射了,调不好,不是自己打自己的耳光。到时如何同客户解释?
      我现在把 上面的两个浇口向外移,然后把下面的肋的肉厚改一下。这样可以充满了。
7
发表于 2005-1-10 20:15:41 | 只看该作者
楼主:
  
这里如果真的短射估计是困气了,加排气针就行了,短射处就在入水处,不可能是冷胶了
  
请教楼主,这个流道是怎么作的,我刚学,能详细讲一下命令过程吗
我的邮箱 chengx3655@163.com
谢谢
8
发表于 2005-1-12 09:32:31 | 只看该作者
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9
发表于 2005-1-12 11:09:26 | 只看该作者
加胶容易有缩印。
  
   这里的短射是迟滞效应引起的,可以加快注射速度。
  
   我试了一下,0.5s的注射时间就没有短射了,不过这么快的速度,估计注塑机吃不消。
  
     还有,本来的浇注系统是不是有问题?我模拟的结果,注射压力超过100M,不知道楼主怎么看?
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发表于 2005-1-12 16:33:52 | 只看该作者
我做了一下,也是要短射的.不过从结构上来看短射是正常的.MF的填充原理里面专门就这种情况解释过。因为靠浇口太近了,由于压力的问题,胶料会停止填充,等到与其他位置的填充压力相等了再填充该区域,但这个时候已经冷料了。这就是短射的原因。这种现象在实际生产中经常出现的。
  
所以改善方法有三:
1、修改浇口位置,远离这些BOSS柱或加强筋
2、提高填充速率,也就是在没有出现冷料时就达到压力平衡。
3、加大靠近浇口位置的BOSS柱壁厚
  
另外,没有特殊的原因请不要加密。既然是讨论,就应该让更多的人加入。
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