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这个已经开模的模具如何修改比较好(加一分至1月14日)

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11
发表于 2006-1-9 15:15:25 | 只看该作者
还有就是各种细节问题要注意:
1.镶件都要有氮化或者加硬,且该有脱模斜度。
2.油岗抽芯回位时要调好速度,不应过快,缓慢合模。
3.还有..暂时还没想到,呵呵。

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:39 编辑 ]
12
发表于 2006-1-9 16:28:58 | 只看该作者
就楼主所说的问题应是行位和后模镶件经常插烧(直身插穿无法避免)所致

个人看法如下:

1:更换后模镶件做成活动镶件压角上加弹簧,镶件要做斜度。

2:追加一小行位如图,可以使镶件回位。

3:原行位上追加一小镶件做新行位的锁紧块用。

4:最好所有配件氮化处理。

这样就不会出现楼主所说的问题了

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:41 编辑 ]

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13
发表于 2006-1-9 16:40:33 | 只看该作者
这是本人的一点愚见,从2D图我发现楼主的行位的圆镶针和小镶件的碰插没有斜度,我认为这是很大的问题,时间长了,小问题走毛边,重问题这会导致碰烂,这就要换掉了,还有一个问题是小镶件要固定好,不要随便可以松的,请版主和楼主看看我方法是不是可以修好,提出更好的答案!

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:42 编辑 ]

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评分

参与人数 1技术 +1 收起 理由
hum_0126 + 1

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14
发表于 2006-1-9 17:17:38 | 只看该作者
最大的原因是滑块的镶针变形了。
解决方法:1.滑块的镶针用SKD61,HRC要达到60左右。表面氮化。取消滑块的镶针的冷却水。(现在的镶针直径只有10.1,中间的冷却水孔有6MM。没有强度了。)滑块的镶针的冷却对模具的成型没有多少影响(在型芯和型腔充分冷却的前提下)。2.与滑块的镶针插穿的部位用铍铜做镶块。一个软一个是硬的,这样即使是碰了一下也没问题。
还有一点是滑块的导向距离不够长。这样会导致滑块的导向不平稳。故适当加长滑块的导向距离。
OVER!
请指教!!呵呵!

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:44 编辑 ]
15
发表于 2006-1-9 17:26:08 | 只看该作者
加上限位与挡块

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:45 编辑 ]
16
发表于 2006-1-9 18:41:15 | 只看该作者
改用液压抽
建议抽心用皮铜

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:45 编辑 ]
17
发表于 2006-1-9 22:08:43 | 只看该作者
可以先看看啦
18
发表于 2006-1-9 22:12:52 | 只看该作者
还要看看
19
发表于 2006-1-10 10:06:29 | 只看该作者
感觉楼主的图里面的层有点混乱啊。呵呵,个人只觉而已。

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:47 编辑 ]
20
发表于 2006-1-10 11:17:26 | 只看该作者
此模具引起抽芯易坏原因在于抽芯无定位,单靠滑座定位是不够的(滑座有活动间隙,时间长了间隙会变大)。
最快的方法是在原模具上模仁可以线割镶块做定位,滑块换掉作俢改(看图),估计4到5天搞定,成本在2500左右。

[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-1-16 10:48 编辑 ]

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