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[分享] 我做按键结构设计的经验心得

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发表于 2011-5-14 09:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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我做的产品类似dvd,每款产品都有按键的设计。潜水下资料、看资料很久了,就是没怎么发帖。今天闲得蛋疼,出来做点贡献吧。下面逐一分解。

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发表于 2012-8-11 16:42:40 | 只看该作者
考虑按键表面的夹水线,我一般都设计按键加红色的台阶,注塑走胶的时候,在该位置模具有块方铁阻挡,胶先往按键顶部走,防止了最后汇交在按键顶部形成明显的夹水线

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发表于 2011-5-14 10:49:10 | 只看该作者
下面是一款老产品,下图是原设计:

在量产过程中,主要问题是,装配困难;按键手感僵硬,甚至硬到按不动。产线的临时办法,1>看见面盖里面的分模台阶吗,用刀削成倒角,方便按键滑入;2>每个按键的2条悬臂,剪去一条,手感稍好。3>装好pcb板后如果按键还是顶死,就松松螺钉。
量小这么做,没问题;到后来,订单越来越多,生产效率底下,不得不改模了。
我做了具体分析:
1>装配困难分析:固定按键的圆孔,与面盖上的圆柱,是过渡配合,很紧;加上面壳按键孔里的台阶,就好事成双了。定位圆柱按下去了,总有几个按键被按键孔台阶卡住下不去。
改模应对措施:面壳上的按键孔台阶,加胶成顺滑的圆角或倒角;按键的定位圆柱孔的内径加大0.3mm;去掉不必要的一些按键外框,方便人工装配。
2>手感僵硬分析:两条悬臂过强,导致弹性不足。悬臂截面0.6*1.7,长度6-10mm之间。产线剪去一条,弹性有所改善,勉强出货。改模措施:不作为。如果改掉一条,按键就只有一条悬臂,在喷涂、运输的过程中,极易变形。
3>按键顶死分析:按键接触圆柱与行程开关之间的间隙不足。改模措施:升高PCBA。增加与行程开关之间的间隙。面盖的PCBA安装柱,还有按键的安装圆柱,同时加胶0.5mm。

改模后图片
这个产品还在改模中,10天后见分晓。
这是一款其它工程师设计的老产品,我分析后的收获:按键触柱与行程开关,在设计时,要预留足够大的间隙,如0.3,后续即使间隙大了,磨短模具柱子就是了;顶死可能就只能换柱子了。按键要有足够的弹性,如0.8*1.5*15mm,最好做两条悬臂,防止变形;如果做一条,在模具上也要分出一个水口,在后续喷涂、运输的过程中作为一个临时悬臂,防止变形。这款产品,按键与面壳的配合面过长,那么在要有相应的方便装配的结构,如分模台阶成倒角,面壳限位孔边缘有圆角,按键与面壳的安装柱要间隙配合。

本帖最后由 philoonchen 于 2011-5-14 10:56 编辑

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发表于 2011-5-16 13:49:29 | 只看该作者
非常实用的技术,谢谢LZ的分享!
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发表于 2011-5-14 11:00:18 | 只看该作者
楼主好样的  加油
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发表于 2011-5-14 11:44:35 | 只看该作者
支持,加油。。。。。。。
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发表于 2011-5-14 16:24:54 | 只看该作者
说得太好了,学习了
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发表于 2011-5-15 19:36:35 | 只看该作者
好东西,值得学习。
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发表于 2011-5-15 20:37:01 | 只看该作者
支持,加油。。。。。。。
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发表于 2011-5-16 11:52:13 | 只看该作者
下面我再来分析一款很失败的老产品。其它同事设计的,我现在接受管理--提高设计水平的好机会啊。由于这些产品还在热卖中,不能上传prt档,各位XDJM请见谅。
看原设计图片:


看图片就知道,这款产品与上一款,风格差不多,温柔不足,强悍有余。
参考前一款产品的问题,就知道这款产品的几个结构设计问题:每个按键2条很短的悬臂,弹性差;面壳的按键孔内台阶明显,装配困难。
哪个环节最容易曝出问题呢?当然是用户--产线。
量产后主要问题如下:
1>按键手感极差,生硬,甚至按不动。
2>装配困难。按键往下压时,总是被面壳按键孔内的台阶卡住,调整好一个按键,可能另外一个又被卡住。压下葫芦起了瓢,就像房地产调控。
产线出货的临时措施:
1>每个按键的2条悬臂,剪去1条,调整手感。
2>面壳:把按键孔台阶刮成倒角,方便装配。
我将要采取的应对措施,(还没有发出改模通知,模具厂太忙):
1>面壳的按键孔台阶单边有0.7mm,太大,加胶成倒角,方便按键滑入。

    (与按键配合的导套,有7毫米,对装配有一定的影响,很想改短;但考虑到单边台阶有0.7又做了倒角,就不改短了,因为工程量与性价比不匹配啊。)
2>方向键的更改。2条悬臂,每条尺寸宽厚长1.0*1.3*8mm;一是太短(推荐在10-20mm),影响弹性,还是2条;二是,严重不推荐厚度大过宽度,推荐的宽厚比(1.5--2):1。试想我们要折断一块木板,我们是在宽面折,还是在骨面折。


    更改措施:悬臂厚度改为0.8mm;2条悬臂重新设计,长悬臂宽厚长1.0*0.8*14,短悬臂只在喷涂和运输过程中起防止变形的作用,组装前剪掉。
3>另外一个小键,悬臂很短,且有2条。更改措施,留1条,做临时支撑用,组装前剪掉;再重新做1条更长的悬臂。
其中有一个按键只做了1条悬臂,那是因为这个按键在模具上有一个水道,可做临时支撑悬臂。

4>大按键的更改。原2条悬臂每条尺寸宽厚长1*1*7mm;更改措施:改成一条长悬臂1*1*13mm,另一条悬臂开在另一边的骨架上,组装前剪掉。在主骨架短边处打个缺口,以方便组装前剪断。


本帖最后由 philoonchen 于 2011-5-16 11:56 编辑

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发表于 2011-5-16 13:40:24 | 只看该作者
好东西就该顶一下~
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