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[求助] pc 胶件开裂,向材料专家,结构专家求解,望高手不吝赐教

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发表于 2012-5-11 14:30:38 | 只看该作者
看下模流分析的结果!
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发表于 2012-5-11 17:54:59 | 只看该作者
新的情况,产品要高的透光度,尽力把成型温度降低到第5段260,产品就容易开裂,如果是280度,产品又容易变黄.
23
发表于 2012-5-12 11:08:43 | 只看该作者
退火温度一般比聚碳酸酯的热变形温度低10—20度,处理效果最好,假如温度太高,制品就容易出现翘曲,变形。如果温度太低,处理效果又达不到啊,退火时间吗,一般是1—10小时了,时间长短,取决于制品的厚薄,退火后,慢冷到室温。
24
发表于 2012-5-12 14:41:48 | 只看该作者
了解一下,你的跌落测试实验是怎样的?跌几个面?几个角?开裂出现的机率是哪个方向有关?
可能有助于解决问题的方向:1是加强这个部件的强度,包括换材料,加料厚,该结构局部加强等等。
2减少冲击产生的能量,包括减重,增加缓冲的原件或结构3减少成型产生的内应力,工艺方面你已经做过一部分,还有就是结构对成型的影响,比如调节熔接痕的位置等等。
25
发表于 2012-5-17 00:27:53 | 只看该作者
如果每个多裂的话,做一个CAE分析,看看这个部件能不能耐得住这么多冲击能量
26
发表于 2012-5-17 13:09:38 | 只看该作者
这是结构设计的问题,止口背面的反铲骨在跌落时,冲击力集中作用在骨根部,即使倒了小R也不太管用如果你一开始就设计为双止口,估计就不会有这个问题。
27
发表于 2012-5-17 17:16:14 | 只看该作者
退火做了没有,一般PC退火后强度比做之前会好很多的,很大可能解决这个问题的。。
28
发表于 2012-5-17 22:43:01 | 只看该作者
跑个模流分析,看下塑胶在型腔内的流动方向。在开裂的地方的塑胶可能是下面圆球面向上流动而成形的。向上流动的胶结合在一起造成内部横向链接力太小,跌落测试中会开裂。
建议:上部增加一圈引流道或者其他地方增加类似引流道;如果结构不允许,可以从尝试增加进胶点模流分析;肋位根部倒角可以利于塑胶流动,较少应力;塑胶退货80-90度,1-10小时;

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发表于 2012-5-18 14:00:52 | 只看该作者
leo_77 发表于 2012-5-17 22:43
跑个模流分析,看下塑胶在型腔内的流动方向。在开裂的地方的塑胶可能是下面圆球面向上流动而成形的。向上流 ...

我们原先有个版本进胶是点进胶。 这个要比目前的版本要强,只是不容易注满。可以掉落测试1.5米以上。
应力问题,通过之前做的泡100度水,和烘炉120度6个小时,都不能通过掉落1米测试。加倒园角没有改善多少。

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发表于 2012-5-18 14:30:53 | 只看该作者
brian_1997 发表于 2012-5-18 14:00
我们原先有个版本进胶是点进胶。 这个要比目前的版本要强,只是不容易注满。可以掉落测试1.5米以上。
应 ...

你这个怎么看着不象PC料,PC料冷料坑要加大,解决细水口不满,或者增加水口调整,跌落,你们是做零件跌落,还是整机裸摔啊?什么标准?碎的太厉害就是结构强度不足了,要加壁厚了!!
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