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[求助] 铝合金压铸件抛丸起皮的原因和解决方法

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11
发表于 2006-4-21 14:52:43 | 只看该作者
此原因主要是因为产品内部压射密度\温度不均造成的!改善方案可以有以下几点
1:改善模具的合模面,不要有大量毛边,造成产品失压!
2:提升铝液\模具温度
3:提高低速压射速度(在保正没有气孔\缩水的前提下)
4:改善入料口(尽量厚点,但保证产品容易去处),不要有厚薄不均的入料.
5:检查冷却水路,是否离产品太近.
我的QQ314942676
12
发表于 2006-4-24 20:22:53 | 只看该作者
2006-4-20 11:01  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 10 楼  

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浇口 设计不合理,在起皮的地方加大渣包,及加大渣包内浇口宽度,深度
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发表于 2006-4-24 20:24:57 | 只看该作者
2006-4-20 11:01  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 10 楼  

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浇口 设计不合理,在起皮的地方加大渣包,及加大渣包内浇口宽度,深度
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发表于 2006-4-24 20:26:42 | 只看该作者
2006-4-20 11:01  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 10 楼  

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浇口 设计不合理,在起皮的地方加大渣包,及加大渣包内浇口宽度,深度
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发表于 2006-4-26 12:29:53 | 只看该作者
楼上说的都很有道理,除了这些适当的减少抛丸时间和调整抛丸的丸粒射速会有所改善
16
发表于 2007-11-12 19:23:43 | 只看该作者
喷沙起皮我们今天几个人试了一下,发现了几个问题:1浇口 2料道 3填充率 4铝温。我们控制在650~730,底高都不生产也会自动停机。       有啥好的思路连络我,qijie001@126.com
17
发表于 2007-11-22 17:28:00 | 只看该作者
排气不好也会出现这样的情况
18
发表于 2007-11-22 21:00:22 | 只看该作者
講的不錯,可以試試
19
发表于 2007-11-29 11:43:21 | 只看该作者
大家是从压住的工艺上来看问题,还有一种可能就是抛丸机所用的是什么?钢丸?玻璃丸?粒度?
20
发表于 2007-12-30 22:20:16 | 只看该作者
原贴由一德发表:
1、可能是射头与压室配合不好,在压射中前进速度不平稳,压射后增不理想;
2、模型刚性不够,在金属液充填过程中,型板产生


补充一点:
  降低速度,增加压力。
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